SY-4Γφ660X2300壓延技改機電一體化畢業(yè)論文設(shè)計
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1、 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 畢業(yè)作業(yè) 作業(yè)形式: 畢 業(yè) 設(shè) 計 作業(yè)題目:SY-4Γφ660X2300壓延技改 姓 名: X X X 學(xué) 號: 1411080019 所 在 系: 機 械 電 子 系 專 業(yè): 機電一體化技術(shù) 年(班)級: 2017屆函授班 學(xué) 制: 指導(dǎo)教師:
2、 完成日期: 2016年12月10日 摘 要 壓延機的發(fā)展歷史可以追溯到1830年,那時的壓延機是用于橡膠制品加工的,塑料PVC壓延機是從橡膠壓延機逐漸演變過來的。塑料PVC壓延機在塑料機械產(chǎn)品中重型高精度產(chǎn)品,是塑料PVC制品加工過程中的基本設(shè)備,主要用于膠料壓膜、紡織物貼膠、膠膜帖合等關(guān)鍵工藝。公司的第一條四輥壓延生產(chǎn)線為十四年前2002年3月生產(chǎn)的設(shè)備2003年6月投入使用。該產(chǎn)品技術(shù)含量低,四輥調(diào)速器采用模擬量直流調(diào)速器,調(diào)速系統(tǒng)反應(yīng)慢,該壓延機的操作速度速比完全是靠主操作手憑經(jīng)驗觀察產(chǎn)品的松緊來調(diào)整速度,升降速速度要很慢
3、才能控制好產(chǎn)品的厚薄度。壓延控制系統(tǒng)PLC已經(jīng)過時,故障率高,維修配件要到國外購買并且很耗時間維修成本也高。因此壓延機的改造對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本是非常重要和必要的。具體的改造內(nèi)容為:1、對壓延四輥模擬量直流調(diào)速器改為變頻器調(diào)速系統(tǒng),變頻器調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)速平滑穩(wěn)定,性能好、效率高、節(jié)能性好,易于實現(xiàn)自動化操作。2、把該生產(chǎn)線的給定控制板改成西門子PLC,來提高設(shè)備的穩(wěn)定性和運行水平,降低備件成本。 關(guān)鍵詞:壓延機;直流調(diào)速器;S7300PL 目 錄 前言······································
4、·················································3頁 第一章 緒論·············································································4頁 1.1壓延機的發(fā)展現(xiàn)狀································································4頁 1.2本設(shè)計要完成的工作及要求····················································4頁 第二章 調(diào)速器的改造
5、·································································5頁 2.1直流電機控制······································································5頁 2.2直流電機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)原理和實現(xiàn)方案···········································6頁 2.3 勵磁回路的改造··································································7頁 2.
6、4 報警回路的改造··································································8頁 2.5調(diào)試··················································································8頁 第三章 給定系統(tǒng)的改造····························································10頁 3.15S和S7輸入輸出的連接·······································
7、················10頁 3.2全線給定的形成和張力控制··················································10頁 3.2.1壓延張力控制的改造························································10頁 3.2.2卷繞控制·······································································11頁 3.2.3調(diào)試··········································
8、···································12頁 第四章 效益分析·····································································13頁 結(jié)束語··················································································14頁 參考文··················································································15頁
9、 致謝·····················································································16頁 前 言 公司的“S”四輥壓延生產(chǎn)線壓延生產(chǎn)線為十余年前由意大利進(jìn)口設(shè)備,在當(dāng)時設(shè)計是比較先進(jìn)的,但是現(xiàn)在很多備品備件很難買到。另外,即使能買到備件,也需要從國外進(jìn)口,價格比較昂貴。此外設(shè)備的模擬量輸入、調(diào)整、運算、輸出均為模擬電子線路實現(xiàn)。由于模擬電子線路的固有缺點,造成設(shè)備模擬量部分存在著調(diào)整困難、設(shè)定值漂移、維護(hù)困難、可靠性差等缺點。 生產(chǎn)線卷繞控制全部也采用電子電路板
10、進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)電位器多,工作不穩(wěn)定,故障頻繁,維修成本高。 第一章 緒論 1.1壓延機的發(fā)展現(xiàn)狀 隨著高新技術(shù)的飛速發(fā)展,許多傳統(tǒng)的塑料膜制品也開始實現(xiàn)高性能化和功能化。它們遍及農(nóng)業(yè)用的薄膜、生活用品的雨衣等各個方面,還主要有:環(huán)保的充氣玩具、皮劃艇、膜結(jié)構(gòu)停車棚、防爆通風(fēng)管、圍油欄以及各種大型的水上充氣游樂場,沖浪板等健身器材。這些在傳統(tǒng)塑膠產(chǎn)品基礎(chǔ)上利用高新技術(shù)改造的塑膠制品,為塑膠工業(yè)今后的發(fā)展開辟了新的途徑。 我國塑料壓延加工企業(yè)很多,遍布全國各地,設(shè)備的技術(shù)水平參差不齊,大多數(shù)加工企業(yè)的設(shè)備都需要技術(shù)
11、改造。這幾年來,我國的塑料壓延機行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步十分顯著,尤其是壓延機的技術(shù)水平與國外產(chǎn)品的差距大大縮小,在控制水平、產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量和外觀造型等方面均取得顯著改觀。在塑料薄膜加工工業(yè)中,近幾年來對壓延薄膜的厚度公差、平整度、收縮、關(guān)澤度、透明度等方面的質(zhì)量要求越來越高,所有對塑料壓延設(shè)備的精度要求越來越高。 1.2本設(shè)計要完成的工作及要求 公司的第一條四輥壓延生產(chǎn)線為十四年前2002年3月生產(chǎn)的設(shè)備2003年6月投入使用。該產(chǎn)品技術(shù)含量低,四輥調(diào)速器采用模擬量直流調(diào)速器,調(diào)速系統(tǒng)反應(yīng)慢,該壓延機的操作速度速比完全是靠主操作手憑經(jīng)驗觀察產(chǎn)品的松緊來調(diào)整速度,升降速速度要很慢才能控制好產(chǎn)品的厚
12、薄度,無自動輥距調(diào)整裝置、無半成品測厚顯示裝置、無半成品測溫顯示裝置等。為促進(jìn)生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展,為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益服務(wù)。本課題針對壓延四輥模擬量直流調(diào)速器為變頻器調(diào)速系統(tǒng),把該生產(chǎn)線的給定控制板改成西門子PLC,來提高設(shè)備的穩(wěn)定性、效率、機械性能和運行水平,降低備件成本,易于實現(xiàn)自動化操作。 第二章 調(diào)速器的改造 該生產(chǎn)線原采用了西門子80年代生產(chǎn)的模擬量直流調(diào)速器,另外,該調(diào)速器由于是模擬量直流調(diào)速器,它的控制精度和穩(wěn)定性比數(shù)字量直流調(diào)速器要,系統(tǒng)的保護(hù)功能也比較差。 而改造后擬采用的西門子調(diào)速器,其性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越原模擬調(diào)速器,其采用測速反饋時控制精度為0.1%,采用
13、編碼器反饋時控制精度為0.006%,并且升降速時間連速可調(diào),能自行優(yōu)化調(diào)速器電流環(huán)和電壓環(huán)參數(shù)。對電動機的電樞回路、勵磁回路、測速機以及可控硅等進(jìn)行監(jiān)測控制,不僅提高了設(shè)備的穩(wěn)定性、減少了設(shè)備故障維修時間,還可以較方便地設(shè)定電動機的過載電流的大小和時間,更好地保護(hù)電動機。 為此,我們利用國慶檢修對此進(jìn)行了改造。下面我以壓延機四輥為例探討整個系統(tǒng)的調(diào)速器的改造過程。 調(diào)速系統(tǒng)的參數(shù)和新調(diào)速器的選擇: 直流電機型號:MGL-132-L 功率:31KW; 電樞電流:88A 電樞電壓:400V; 勵磁電壓:190V
14、 勵磁電流:4.2A。 由于壓延機四輥是三閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng),外環(huán)為張力環(huán)。在壓延機啟動和張力較小時,四輥會工作在逆變狀態(tài)。所以選擇西門子6R2830-6DV61 100A四象限調(diào)速器。 2.1直流電機控制電路 該系統(tǒng)中直流電機控制電路的原理圖如圖:1-1所示。 圖1-1直流電機控制電路原理圖 直流電機的四象限運動,分別對應(yīng)正轉(zhuǎn)、正轉(zhuǎn)制動、反轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)制動。全橋式驅(qū)動電路的6只晶體管都工作在斬波狀態(tài)。VT1、VT2、VT3為一組,VT4、VT5、VT6為一組,兩組的狀態(tài)互補,一組導(dǎo)通,則另一組必須關(guān)斷。當(dāng)GPB0輸出為高電平,VT1、VT2、VT3導(dǎo)
15、通時,VT4、VT5、VT6關(guān)斷,電動機兩端加正向電壓,可以實現(xiàn)電動機的正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)制動;當(dāng)GPB0輸出為低電平,VT4、VT5、VT6導(dǎo)通時,VT1、VT2、VT3關(guān)斷,電動機兩端為反向電壓,電動機的反轉(zhuǎn)或正轉(zhuǎn)制動。R2和R1通過分壓起到限流保護(hù)的作用,R6和C1、R8和C2構(gòu)成消抖去干擾電路。 2.2直流電機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)原理和實現(xiàn)方案 直流電機的轉(zhuǎn)速n和其他參量的關(guān)系可以表示為: 式中Ua------電樞供電電壓(V); Ia-------電樞電流(A); Φ-------勵磁磁通(Wb); Ra------電樞回路總電阻(Ω); CE------電勢系數(shù),,p為電磁對數(shù),
16、a為電樞并聯(lián)支路數(shù),N為導(dǎo)體數(shù)。 可知調(diào)速方法: 改變電樞回路總電租Ra; 改變電樞供電電壓Ua; 改變勵磁Φ。 由第二種方法知道,直流電機轉(zhuǎn)速與加在電機兩端電壓有關(guān),故可選用單片機產(chǎn)生PWM方波,經(jīng)驅(qū)動電路放大后驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)。PWM基本原理沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同。PWM(Pulse Width Modulation)是一種對模擬信號電平進(jìn)行數(shù)字編碼的方法,PWM控制為脈沖寬度調(diào)制,保持開關(guān)周期不變,調(diào)制導(dǎo)通時間。脈寬調(diào)速系統(tǒng)歷史久遠(yuǎn),但缺乏高速大功率開關(guān)器件,未能及時在生產(chǎn)實際中推廣應(yīng)用。后來,由于大功率晶體管(GTR),特別是IGBT功率
17、器件,使直流電動機脈寬調(diào)速系統(tǒng)才獲得迅猛發(fā)展。 2.3勵磁回路的改造 直流電機端電壓經(jīng)過電壓互感器降壓后輸入到測量單元,電壓訊號在測量單元中經(jīng)測量比較后,將電壓偏差量輸入到放電單元放大,并作為移相單元的控制電壓以相應(yīng)改變觸發(fā)器單元的觸發(fā)脈沖相位角,從而改變了自動可控硅的控制角和交流勵磁機勵磁電壓值,相應(yīng)地改變了電機的勵磁,單電機負(fù)載增大而使電機電壓下降時調(diào)節(jié)器使自動可控硅整流的控制角減小,以增大電機的勵磁,當(dāng)電機減少負(fù)荷時,其操作以上述相反,減少勵磁來維持電機端電壓為給定值。 原壓延機勵磁供給分為前壓延、后壓延、主機三部分,系統(tǒng)只要送控制電源直流電機勵磁和風(fēng)機就送上。在壓延機待機時浪
18、費電力資源且對設(shè)備不利,改造后,我們采用啟動時送勵磁,停止延時5S斷勵磁。 原調(diào)速器沒有勵磁監(jiān)控功能,它采用CS377板上微電壓繼電器(1.5V),通過串聯(lián)在勵磁回路的兩顆功率二極管分壓使微電壓繼電器吸合如圖:1-2 圖1-2老調(diào)速器的勵磁檢測 由于CS377板已使用近10年,且無備件更換。在國內(nèi)可替換產(chǎn)品,現(xiàn)改用西門子6R2330-6DV61調(diào)速器后,具有較先進(jìn)的勵磁監(jiān)控功能,可以省去該電路板。 2.4報警回路的改造 原調(diào)速器設(shè)有過載報警、快速保險熔斷報警、可控硅散熱片溫度報警以及調(diào)速器冷卻風(fēng)扇故障報警。所有的報警點都并聯(lián)一個發(fā)光二極管然后串聯(lián)送給PLC。 新調(diào)速器有良好
19、的故障監(jiān)測功能,能提供詳細(xì)的報警代碼。并通過集電極開路的三極管輸出,如圖:1-3。 圖1-3新調(diào)速器的報警輸出 2.5調(diào)試 在改造前測量原調(diào)速器在給定為5.7V時,電樞電壓為301V。更換為6R2330-6DV61調(diào)速器后,按照調(diào)速器的使用手冊設(shè)置好調(diào)速器的各參數(shù),然后采用調(diào)速器的本控給定將電位器調(diào)到5.7V,然后調(diào)整R1和R2使調(diào)速器的P08等于301V。 第三章 給定系統(tǒng)的改造 由于原系統(tǒng)的PLC采用的是西門子S5-115,該系列的PLC已屬過時產(chǎn)品,備件難以購買。所以改
20、造后給定系統(tǒng)采用西門子S7300PLC(CPU:315-2DP 為中央處理單元)。用模擬量輸出連接調(diào)速器的給定,輸入模塊連接張力變送器和超聲波的的輸出。 3.1 S5和S7輸入和輸出的連接 由于改造時間和技術(shù)的限制,為減小改造風(fēng)險。我們盡可能的不改變原S5的程序,把S5原來控制給定的輸出直接接在S7的輸入上,把原來給定板輸出到S5的通過S7處理后送到S5的輸入口上。這樣原S5的程序基本不改變。 圖1-4 S5的輸出和S7的輸入連接圖 圖1-5 S7的輸出和S5的輸入連接圖 3.2全線給定的形成和張力控制 3.2.1壓延張力控制的改造 1)工作原理 兩單元之間的
21、織物張力為: F=sy/l∫t1t2(V1- V2)dt F=k1∫t1t2⊿Vdt 式中:F:張力; S織物面積;K1:變換系數(shù),K1= sy/l l:兩傳動點間的距離;y:織物的彈性模量 所以只要保持兩個傳動單元之間的線速度差恒定,就可以保持張力恒定。 2)控制方式 將張力傳感器的信號經(jīng)變送器放大為標(biāo)準(zhǔn)信號0-10V后送給PLC。在PLC與設(shè)定張力值進(jìn)行比較后進(jìn)行PI運算,從而改變調(diào)速器的給定,達(dá)到設(shè)定張力,并使干燥輥或冷卻輥與主機的速度保持恒定。圖1-6全線給定的控制示意圖。 圖1-6全線給定控制圖 3.2.2卷繞控制 1)工作原理
22、 兩單元之間的織物張力為: F=K∫0T(V1- V2)dt 所以只要保持兩個傳動單元之間的速度差恒定,就可以保持張力恒定。 本系統(tǒng)的設(shè)計思想是將直接張力控制與擾動補償結(jié)合起來。具體說就是根據(jù)卷徑的變化信號產(chǎn)生的卷徑信號D(在卷取處安裝超聲波傳感器用來檢測卷取卷繞半徑的變化),利用計算機的除法器計算出轉(zhuǎn)速給定信號Ugn,即 Ugn=Ugv/D 由于轉(zhuǎn)速給定Ugn能夠適應(yīng)卷徑的變化,使得卷徑擾動得到補償,保證線速度基本保持不變。張力調(diào)節(jié)器的輸出信號實際只起到微調(diào)作用。張力傳感器檢測卷取張力。 2)控制方式 壓延機的卷取張力是通過調(diào)節(jié)后牽引與1?;?#卷取之間的速度差來產(chǎn)生的。由操作
23、人員設(shè)定張力,通過PLC程序進(jìn)行運算,和設(shè)定張力進(jìn)行比較,控制調(diào)速器的給定,使卷取的卷繞線速度和后牽引保持一致,張力基本保持恒定。 為了保證壓延機在生產(chǎn)過程中前、后蓄布架保持在一恒定位置運行,在蓄布架上安裝無接觸式線型霍爾傳感器進(jìn)行位置檢測,并將信號送到PLC進(jìn)行控制,用來改變前后牽引的速度。 3.2.3調(diào)試 1)PLC分別給每一臺調(diào)速器送相同的給定,用轉(zhuǎn)速表分別測出各段的線速度。然后計算出全線線速度相同時的各臺調(diào)速器的給定比例。 2)用標(biāo)準(zhǔn)砝碼對張力傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。 3)加入張力控制,調(diào)整程序并改變干燥輥和冷卻輥的PID調(diào)節(jié)器,使前后壓延張力穩(wěn)定。 4)加入前后蓄布架的位置控
24、制,調(diào)整程序并改變前牽引和后牽引的PID調(diào)節(jié)器及位置傳感器的作用,使前后前后蓄布架穩(wěn)定。 5)通過測量并計算卷取和后牽引的速度變化關(guān)系,調(diào)整程序并改變1#卷取和2#卷取PID調(diào)節(jié)器使卷繞張力穩(wěn)定。 第四章 效益分析 4.1直接經(jīng)濟(jì)效益 原老調(diào)速器所用調(diào)速板CS913和觸發(fā)板CS086D+E購買價格共計4.5萬元,若購買整套100A的調(diào)速器估價在6萬元。改造后所用的西門子調(diào)速器6R2330-6DV61 100A價格僅為9000元。原CS377板國外進(jìn)口價格近3000元,改造后可不再使用。每套調(diào)速器可以節(jié)約:60000+3000-9000=54000元。 該生產(chǎn)線共使用了1
25、0臺調(diào)速器,若備用3臺調(diào)速器,可以節(jié)約16萬元以上。并且今后長期會帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。 該生產(chǎn)線的給定控制板共有電路板19塊,每塊購買價格約10000元,若備10塊(因有不同的規(guī)格),需100000元或者更高。改造后使用的西門子PLC,所有模塊和CPU備一套也只需要20000元左右,并且可以與公司的其它設(shè)備備件統(tǒng)一,節(jié)約了備件成本。給定板備件可以節(jié)約:100000-20000=80000元。 4.2間接經(jīng)濟(jì)效益 原使用的調(diào)速器和給定板現(xiàn)國外已經(jīng)停止生產(chǎn),如果需要購買必須通過COMERIO公司在歐洲定做,價格十分昂貴且供貨周期長,一旦設(shè)備出現(xiàn)故障將造成公司停產(chǎn),損失巨大。由于所采用的模
26、板為模擬量模板,因此即使有備件更換在調(diào)試時也需花較大時間,嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)計劃完成。 通過改造,既保證設(shè)備備件的供給又大幅度降低了采購費用,同時由于采用的是數(shù)字控制設(shè)備,大大降低設(shè)備故障及備件更換調(diào)試時間。并且在這次改造中,我們只更換了部分調(diào)速器,可用換下來的作為備件,避免浪費。所以說這次改造對保證壓延機長周期穩(wěn)定運行的意義遠(yuǎn)比節(jié)省數(shù)十萬元要重要得多。 4.3存在的問題和今后的打算 由于該系統(tǒng)在卷繞控制上所采用超聲波傳感器工作時易受外界干擾,導(dǎo)致所檢測的簾布卷徑不夠精密,從而使系統(tǒng)的卷繞張力不夠穩(wěn)定。有待于進(jìn)一步進(jìn)行研究,在今后工作中采取更先進(jìn)的控制方式,來加以改進(jìn),使張力控制系統(tǒng)更加穩(wěn)
27、定。 結(jié)束語:畢業(yè)設(shè)計期間,在指導(dǎo)老師的精心指導(dǎo)下和公司的工程師指導(dǎo)下完成了這次個畢業(yè)輪,這不單是完成一份任務(wù),更重要的是對我參加函授大專學(xué)習(xí)的一個成績總結(jié),提高了我的理論與實踐相結(jié)合的應(yīng)用,提高了我的實踐能力工作能力。學(xué)到了PLC和變頻器從安裝到程序編寫和整機調(diào)試的操作過程。 參考文獻(xiàn) [1]王也仿主編,可編程控制器應(yīng)用技術(shù)。北京:機械工業(yè)出版社,2001 [2]廖常初主編.PLC編程與應(yīng)用。北京:機械工業(yè)出版社,2001. [3]王衛(wèi)兵主編.PLC系統(tǒng)通信、擴展與網(wǎng)絡(luò)互連技術(shù)。北京:機械工
28、業(yè)出版社,2001. [4]李愛平等編.制造系統(tǒng)與設(shè)備的控制。上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,1998 [6]呂汀,石紅梅編變頻技術(shù)原理與應(yīng)用。北京:國防工業(yè)出版社,2000. [7]陳立周.電氣測量。北京:機械工業(yè)出版社,2002. [8趙明主編.工廠電氣控制設(shè)備。北京:機械工業(yè)出版社,1985. [9]應(yīng)崇實主編.電機及拖動基礎(chǔ)。北京:機械工業(yè)出版社,1998. 致謝語 3年的函授學(xué)習(xí)生活在即將劃上一個句號,而于我的人生來說卻僅僅只是一個逗號。本論文是在我的導(dǎo)師張琳芳老師的親切關(guān)懷和耐心的指導(dǎo)下完成的,無論是在論文的選題、構(gòu)思和資料收集方面,還是在論文的研究方法以及成文定稿方面,我都得到了導(dǎo)師悉心細(xì)致的指點和無私的幫助。 同時,我還要感謝一下一起完成畢業(yè)論文小組的同學(xué)們和同事們,如果沒有你們的支持和傾心的協(xié)助,我是無法解決這些困難和疑惑,最終能夠讓本文順利完成。 最后,再次對那些在論文完成過程中,關(guān)心、幫助我的同學(xué)和朋友們表示衷心地感謝! 15
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