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1、朱莊礦主井提升系統(tǒng)實現(xiàn)定重裝載自動化,淮北礦業(yè)集團公司朱莊煤礦 保運一區(qū) QC小組,朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)集中控制改造,淮北礦業(yè)集團公司朱莊煤礦 保運一區(qū),一、小組概況,二隊技師小組成員簡介,,,一、選題理由,針對上煤倉生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備多,生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)雜,為了保障生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)和高效運行,決定從遠(yuǎn)程監(jiān)控和集中控制兩方面著手研究,重點對集中控制進行研究,并研究開發(fā)適應(yīng)上倉集中控制系統(tǒng)的設(shè)備和軟件。,理由一:上煤倉生產(chǎn)系統(tǒng)存在的主要原因是,各個控制設(shè)備相距很遠(yuǎn),不利于人員的操作和檢修。而且設(shè)備多,生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)雜。,理由二:由于朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備較多及運行方式多樣,再加上老舊設(shè)備多,影響生產(chǎn)和煤質(zhì)的事故時有
2、發(fā)生,每年造成的損失在數(shù)百萬元,由于操作點分散,系統(tǒng)用工達40多人,效率低下。由于朱莊礦為集團公司的主力礦井之一,還能服務(wù)多年,因此地面生產(chǎn)系統(tǒng)的改進與完善,采用先進的控制方式,實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化集中監(jiān)控,確保安全生產(chǎn),勢在必行。,基于以上原因,決定對上煤倉進行集中控制系統(tǒng)改造,其主要組成包括有:皮帶集控系統(tǒng),工業(yè)電視系統(tǒng),語音通訊系統(tǒng)三個。以控制室作為遠(yuǎn)程集控操作中心,為每條皮帶機配備有一套現(xiàn)場控制分站,通過在控制分站上安裝的液晶顯示屏和指示燈,現(xiàn)場操作、維護人員可以實時的查看系統(tǒng)的運行信息,以確保朱莊煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)安全和穩(wěn)定運行。,二、現(xiàn)場調(diào)查,目前朱莊煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題有: 1
3、、設(shè)備多:目前,整個系統(tǒng)有8部皮帶機以及配套的給煤機、分煤器、振動篩、破碎機、電磁鐵等共幾十臺設(shè)備。 2、系統(tǒng)運行復(fù)雜:根據(jù)生產(chǎn)需求,運行方式有多個,有二次篩分或不篩分;有進方倉或進圓筒倉;有進倉或落地;有破碎或不破碎;有風(fēng)選或不風(fēng)選;有集控或就地控制等運行方式。 3、故障率高:由于設(shè)備較多及運行方式多樣,再加上老舊設(shè)備多,影響生產(chǎn)和煤質(zhì)的事故時有發(fā)生。 4、需要操作人員較多:每個小班需6-7人。管理難度較大。,三、目標(biāo)確定,朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的集中控制,,,,,四、原因分析,五、計劃對策,針對以上原因,保運一區(qū)技師小組成員制定了如下方法來解決問題 :,對策、對上倉進行集中控制改造,在經(jīng)過分析
4、比較的基礎(chǔ)上,根據(jù)煤流示意圖以及現(xiàn)場實際使用情況綜合考慮,使用新一代監(jiān)控系統(tǒng)來建造這套皮帶集控系統(tǒng),通過同一個上位機平臺來實現(xiàn)對膠帶機和輔助設(shè)備全系統(tǒng)的控制。 監(jiān)控系統(tǒng)的主要控制設(shè)備包括有:主控計算機、集控網(wǎng)關(guān)、控制分站。在方案中,以控制室作為遠(yuǎn)程集控操作中心,以集控網(wǎng)關(guān)作為就地集控中心,以基于LonWorks現(xiàn)場總線技術(shù)的控制分站設(shè)備為骨干,集合各種檢測、保護、執(zhí)行裝置,組建成一個完整的皮帶運輸集控系統(tǒng)。 系統(tǒng)中的集控網(wǎng)關(guān)和控制分站的運算處理單元選用了高性能的CPU芯片,保證了系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集和聯(lián)鎖運算、處理的實時性。LonWorks現(xiàn)場總線技術(shù)采用的LonTalk網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與網(wǎng)絡(luò)變量技術(shù)以及
5、高達78KB/秒的傳輸速率,保證了各控制分站之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖?、可靠與準(zhǔn)確。,在集控系統(tǒng)中,為每條皮帶機配備有一套現(xiàn)場控制分站,控制分站與相關(guān)聯(lián)的傳感器、控制器進行相對獨立地測控工作。所有現(xiàn)場信號直接進入所屬的控制分站,由控制分站完成信號、狀態(tài)采集及狀態(tài)數(shù)據(jù)上報的功能,并且皮帶機的帶內(nèi)聯(lián)鎖、帶間聯(lián)鎖、自動開關(guān)機等控制功能也全部由現(xiàn)場控制分站完成,現(xiàn)場控制分站輸出的控制信號通過電氣控制設(shè)備來驅(qū)動現(xiàn)場皮帶運輸線上的各種裝置,如:皮帶電機、震動篩、分煤器、電磁閥、報警器等現(xiàn)場被控設(shè)備。 通過在控制分站上安裝的液晶顯示屏和指示燈,現(xiàn)場操作、維護人員可以實時的查看系統(tǒng)的運行信息,如:電機電流、皮帶轉(zhuǎn)速、
6、傳感器狀態(tài)、報警信息、上下游設(shè)備狀態(tài)等信息。,整個皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)中所有的集控網(wǎng)關(guān)和控制分站都掛接在一根屏蔽的雙絞線上,以LonWorks總線方式連接到控制室內(nèi)的主控計算機。集控網(wǎng)關(guān)和控制分站除了LonWorks總線接口外,還可以選擇配置RS232、RS485、CAN等通訊接口,可以方便的與就近的其他智能設(shè)備進行通訊,并將運行數(shù)據(jù)通過膠帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)上傳到控制室中,以實現(xiàn)對這些設(shè)備的遠(yuǎn)程管理。 控制室的主控計算機可以對整條皮帶運輸線進行監(jiān)控管理。上位機軟件與下位機軟件可互為復(fù)核。主控計算機通過工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò)與皮帶集控系統(tǒng)中的控制分站進行通訊,獲取運行實時數(shù)據(jù),下發(fā)控制命令。同時還可以通過上位機通
7、訊接口(OPC Server)向礦井綜合自動化系統(tǒng)提供實時數(shù)據(jù)。,通過主控計算機能詳細(xì)的觀察到各主要工作點的設(shè)備運行狀況,如傳感器狀態(tài)、電機電流、皮帶轉(zhuǎn)速等;可以方便地控制系統(tǒng)設(shè)備開停,改變設(shè)備間的聯(lián)鎖關(guān)系;發(fā)生故障時,主控機能顯示故障設(shè)備的位置和故障類型,并發(fā)出語音和文字提示信息,協(xié)助值班人員及時指揮現(xiàn)場人員排除各類故障,從而降低故障率,減少事故影響時間。當(dāng)某臺設(shè)備因局部故障一時不能納入集控系統(tǒng)時,可把該設(shè)備轉(zhuǎn)化為就地控制,保證生產(chǎn)的連續(xù)性,從而達到系統(tǒng)運行安全可靠。,六、對策實施,1、該皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)具有技術(shù)先進、保護齊全、可靠性高、運行穩(wěn)定的特點。 2、系統(tǒng)改造需投入108萬元,每年創(chuàng)
8、效益89.4萬元,投資回收期1.2年。 3、系統(tǒng)改造后可以提高系統(tǒng)的可靠行。減少事故影響,提高生產(chǎn)效率,減少用工,減輕職工勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境。 。,七、效果檢查,本項目開發(fā)出的集中控制系統(tǒng)適應(yīng)范圍廣,可以廣泛用于煤礦的地面生產(chǎn)系統(tǒng)。通過程序控制各工序所需要的膠帶運輸設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、保護設(shè)備,實現(xiàn)了煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的集中控制,徹底解除了人力的繁重勞動,大大減少了事故影響時間,消除了生產(chǎn)中存在的威脅,提高了礦井自動化程度和綜合經(jīng)濟效益,又實現(xiàn)了環(huán)境的治理和保護,省時省力,具有廣泛的實用性和很好的推廣應(yīng)用前景以及良好的經(jīng)濟效益和社會效益。,為了肯定本次小組活動的成果,2011年5月小組對取得的效
9、益進行了討論:,社會效益 經(jīng)濟效益 減崗效益,社會效益,1、可隨時掌握地面生產(chǎn)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的運行情況,有利于安全管理,減少直至杜絕安全事故。 2、提高了管理、運行的科技含量,減輕了工人的勞動強度。 3、在老礦挖潛改造中,具有良好的推廣應(yīng)用價值。,經(jīng)濟效益,活動后,我們邀請了財務(wù)部門人員進行了核算: 1、該皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)具有技術(shù)先進、保護齊全、可靠性高、運行穩(wěn)定的特點。 2、系統(tǒng)改造需投入108萬元,每年創(chuàng)效益89.4萬元,投資回收期1.2年。 3、系統(tǒng)改造后可以提高系統(tǒng)的可靠行。減少事故影響,提高生產(chǎn)效率,減少用工,減輕職工勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境。 4、提高了系統(tǒng)的可靠性。大量地降低電氣設(shè)備的
10、故障和維修率,以平均每周少影響10分鐘,每箕斗提煤5.5噸,利潤200元/噸計,每年可節(jié)約10分X5.5噸/分X4周X12月X200元/噸=52.4萬/年。 5、根據(jù)使用經(jīng)驗,集控系統(tǒng)穩(wěn)定性較高,減少配件材料消耗1萬/年。 合計:52.4+36+1=89.4萬元/年,減崗效益,利用監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)遠(yuǎn)程集控開車,監(jiān)控員利用通訊工具指揮巡檢人員處理事故,減少了操作人員,提高了工效。以減少操作和維修人員12人,按每人年工資3萬計算,可減少工資性投入36萬/年。,八、鞏固措施及標(biāo)準(zhǔn)化,本小組通過近4個月的實踐,上倉集中控制系統(tǒng)可靠、經(jīng)濟、安全、取得了顯著的成效,以上設(shè)施方法已經(jīng)得到了淮北礦業(yè)集團公司機電處有關(guān)專業(yè)人員的認(rèn)可,其將作為創(chuàng)新項目向全局推廣實施。,九、遺留問題及下一步打算,遺留問題 遺留問題有目前集中控制系統(tǒng)剛投入生產(chǎn),系統(tǒng)的兼容性有待進一步提高,有少量備件還不健全。一部分人員還不熟悉系統(tǒng)的功能,有待進一步培訓(xùn)提高。 下一步打算 1、把集中控制系統(tǒng)所需要的備件準(zhǔn)備齊全,以防在突發(fā)事故中影響生產(chǎn),減少事故影響的時間。 2、加大對職工的培訓(xùn)力度,使每一位職工都能做到對該系統(tǒng)深入掌握。,,謝謝大家 再見,