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硫黃回收裝置考核及技術(shù)研究

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1、硫黃回收裝置考核及技術(shù)研究 硫黃回收裝置考核及技術(shù)研究 2019/01/26 摘要:述了采用SSR工藝技術(shù)的22kt/a硫黃回收裝置的工藝技術(shù)特點及該裝置改用LS系列催化劑后的性能考核、能耗計算和技術(shù)分析情況??己私Y(jié)果表明,該裝置滿負荷運行工況良好,關(guān)鍵操作數(shù)據(jù)與設(shè)計數(shù)據(jù)基本一致,設(shè)備運行正常,硫黃產(chǎn)品質(zhì)量達到優(yōu)等品指標要求,排放的煙道氣中SO2濃度優(yōu)于國家標準中的指標要求。 關(guān)鍵詞:黃回收;性能考核;技術(shù)分析 22kt/a硫黃回收裝

2、置采用SSR工藝技術(shù),于2008年3月開工建設(shè),2009年11月中交,2010年6月5日引酸性氣開工并產(chǎn)出合格硫黃產(chǎn)品,標志著該硫黃回收裝置投料試車一次成功。該裝置在2016年檢修時,首次改用LS系列催化劑,開車及運行情況良好。 1工藝技術(shù)特點 [1]該硫黃回收裝置由兩級克勞斯、尾氣加氫還原吸收、胺液再生、液硫脫氣和尾氣焚燒五大部分組成。克勞斯部分采用直流式部分燃燒法,使來自變換汽提系統(tǒng)含氨不凝氣和低溫甲醇洗系統(tǒng)的酸性氣在溫度1250℃以上進行克勞斯反應(yīng),將變換汽提系統(tǒng)含氨不凝氣中的NH3全部轉(zhuǎn)化為N2和H2O。制硫燃燒爐采用加拿大AECOMETRIC燒嘴,以保

3、證酸性氣中氨和其他烴類雜質(zhì)完全燃燒。制硫反應(yīng)器采用高低溫過程氣摻合工藝,操作控制簡單,具有較大的操作靈活性。尾氣吸收采用加氫還原吸收法。來自克勞斯的尾氣摻入氫混合以后被加熱至280℃,在鈷、鉬催化劑的作用下,尾氣中攜帶的單質(zhì)硫和SO2進行加氫反應(yīng),COS和CS2進行水解反應(yīng)。吸收、再生部分采用質(zhì)量分數(shù)30%的MDEA水溶液作為脫硫劑,可以使凈化后的尾氣中含硫化氫體積分數(shù)≤0.01%。采用地下液硫儲槽進行液硫脫氣。液硫儲槽主體為水泥結(jié)構(gòu),設(shè)置抗腐蝕性能良好的保溫層,儲槽底部鋪設(shè)加熱盤管。利用循環(huán)脫氣泵使液硫中的H2S逸入氣相中,經(jīng)抽氣器送入尾氣焚燒爐焚燒。為了使尾氣中的H2S充分燃燒生成SO2,

4、必須控制尾氣焚燒爐的溫度,使其最大限度燃燒;同時還應(yīng)控制空氣和燃料氣量,防止氮氧化物的生成。 2標定考核情況 為了考核硫黃回收裝置最大負荷(裝置負荷以硫黃產(chǎn)量計,下同)下的運行情況,深入了解LS系列催化劑的性能,于2016年8月2日07:00對硫黃回收裝置進行96h的標定考核。 2.1原料情況硫黃回收裝置標定期間,來自低溫甲醇洗系統(tǒng)的酸性氣流量為2830~2999m3/h(標態(tài)),平均流量為2902m3/h(標態(tài)),酸性氣中含硫化氫體積分數(shù)34.4%;來自變換汽提系統(tǒng)的含氨不凝氣流量為2892~2956m3/h(標態(tài))。標定期間裝置原料情況如表1

5、所示。 2.2催化劑技術(shù)指標本次硫黃回收裝置檢修后,將催化劑更換為LS-300制硫催化劑、LS-971抗漏氧保護制硫催化劑及LS-951T尾氣加氫催化劑,其中制硫一級反應(yīng)器上層1/3高度裝填LS-971抗漏氧保護制硫催化劑。LS-300制硫催化劑、LS-971抗漏氧保護制硫催化劑及LS-951T尾氣加氫催化劑主要技術(shù)指標如表2所示。2.3主要運行數(shù)據(jù)標定期間硫黃回收裝置主要運行數(shù)據(jù)如表3所示。 2.4物料平衡硫黃回收裝置標定期間保持較高的酸性氣處理負荷,8月3日裝置負荷達到了最大值100.3%,酸性氣流量為2999m3/h(標態(tài)),裝置酸性氣負荷達到標定考核要求

6、。硫黃回收裝置物料平衡數(shù)據(jù)如表4所示。 2.5裝置能耗在標定期間,硫黃回收裝置共回收生產(chǎn)優(yōu)等品固體硫黃200t,裝置平均負荷為95%。硫黃回收裝置生產(chǎn)噸硫黃的標定值與設(shè)計值比較如表5所示。標定期間生產(chǎn)噸硫黃的能耗略高于設(shè)計值,主要是以下幾個因素綜合作用的結(jié)果。(1)實際循環(huán)水消耗量高于設(shè)計值,主要原因是標定時處于夏季,氣溫相對較高,循環(huán)水消耗量較大。(2)實際電耗低于設(shè)計值,主要原因是將空冷器電機改為變頻電機并加強裝置照明等管理,使電耗大幅下降。(3)實際燃料氣的消耗量高于設(shè)計值,主要原因是裝置所處理的酸性氣濃度相對較低,采用燃料氣作為伴燒氣以提高制硫爐的爐膛溫度,使燃料氣消耗

7、量大幅增加。(4)實際氮氣的消耗量高于設(shè)計值,主要原因為裝置酸性氣和含氨不凝氣混合處經(jīng)常會出現(xiàn)結(jié)晶,導(dǎo)致含氨不凝氣管線堵塞,因此采用通入氮氣的方式以防止此處產(chǎn)生結(jié)晶,由此導(dǎo)致氮氣消耗量增加。 2.6產(chǎn)品質(zhì)量標定期間對硫黃產(chǎn)品質(zhì)量進行了2次分析(表6),均達到國家標準《工業(yè)硫磺第1部分:固體產(chǎn)品》(GB/T2449.1—2014)優(yōu)等品指標的要求。 2.7煙道氣排放濃度分析標定期間委托環(huán)境監(jiān)測站對硫黃回收裝置排放煙道氣中的SO2、NOx和H2S濃度進行了檢測,檢測結(jié)果如表7所示。國家標準《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996)要求高度為100m的煙囪

8、SO2最高允許排放質(zhì)量濃度為960mg/m3,SO2最大排放速率為170kg/h。從表7檢測結(jié)果來看,硫黃回收裝置的SO2排放濃度和排放速率均優(yōu)于國家標準要求。但是按照新的國家標準《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB31570—2015)的要求,自2017年7月1日起,現(xiàn)有的硫黃回收裝置SO2排放質(zhì)量濃度要求小于400mg/m3(標態(tài)),裝置現(xiàn)有的SO2排放值已不能滿足新標準要求,須作進一步的改造。 3硫平衡計算及催化劑轉(zhuǎn)化率計算 3.1硫平衡計算根據(jù)硫黃回收裝置標定期間的數(shù)據(jù),凈化后尾氣中含硫化氫體積分數(shù)<0.01%,排放煙道氣中二氧化硫平均質(zhì)量濃度為562m

9、g/m3。按煙道氣中二氧化硫平均質(zhì)量濃度562mg/m3、硫化氫平均質(zhì)量濃度6.7mg/m3進行計算,裝置平均硫回收率為99.65%。標定期間裝置硫平衡情況如表8所示。 3.2制硫系統(tǒng)出口總硫回收率在整個標定期間,進硫回收裝置的酸性氣中硫化氫平均體積分數(shù)為39.87%,制硫系統(tǒng)出口氣體中含硫化氫體積分數(shù)為0.27%,則制硫系統(tǒng)出口硫轉(zhuǎn)化率為99.32%,完全滿足催化劑技術(shù)協(xié)議中要求制硫系統(tǒng)出口總硫轉(zhuǎn)化率≥95%的要求。從裝置整體運行情況來看,本次更換的LS系列催化劑優(yōu)于上爐催化劑,在硫黃采樣分析中也未發(fā)現(xiàn)有催化劑成分,充分表明LS系列催化劑在運行過程中沒有出現(xiàn)粉化現(xiàn)象。

10、 4其他技術(shù)分析 硫黃回收系統(tǒng)壓力是制約硫轉(zhuǎn)化率的重要因素。從本次標定結(jié)果可以看出,制硫爐爐頭壓力已達到了極限值(表3),如果上游出現(xiàn)波動,將會出現(xiàn)制硫空氣無法加入而導(dǎo)致硫化氫、二氧化硫分析儀失調(diào)的現(xiàn)象,最終使尾氣中二氧化硫含量升高,此現(xiàn)象在夏季更為明顯。針對這一情況,正在進行投用低壓氧氣的前期準備工作,屆時硫黃回收裝置的負荷將有更大的提升空間。 5結(jié)語 標定期間硫黃回收裝置酸性氣進料量達到滿負荷生產(chǎn)的指標要求,標定考核結(jié)果顯示:該裝置滿負荷運行工況良好,關(guān)鍵操作數(shù)據(jù)與設(shè)計數(shù)據(jù)基本一致[2],設(shè)備運行正常;硫黃產(chǎn)品質(zhì)量達到GB/T2449

11、—2014優(yōu)等品指標要求,煙道氣中SO2排放濃度與排放速率均優(yōu)于GB16297—1996標準的限值。通過本次標定考核,體現(xiàn)出SSR硫黃回收工藝具有技術(shù)成熟、能耗低、操作彈性大以及原料適應(yīng)性強等優(yōu)點;同時,LS系列催化劑完全可以滿足煤化工行業(yè)硫黃回收裝置在不同負荷下的生產(chǎn)需要。硫黃回收裝置檢修后,硫黃產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,排放煙道氣中SO2質(zhì)量濃度遠低于960mg/m3(標態(tài)),但要滿足SO2質(zhì)量濃度低于400mg/m3(標態(tài))的新標準要求,還需進行一系列的改造工作。 參考文獻 [1]魏振軍,王斌.20kt/a硫回收裝置開車運行情況總結(jié)[J].化肥工業(yè),2014(5):53-57. [2]師彥?。?zhèn)海煉化100kt/a硫磺回收裝置標定考核及技術(shù)分析[J].硫酸工業(yè),2009(6):29-34.

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