《電站安全閥失效類型簡(jiǎn)介-2》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《電站安全閥失效類型簡(jiǎn)介-2(25頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,華能太倉(cāng)電廠和華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠新建,600MW,機(jī)組配用再熱器閥座缺陷,2005,年,12,月,20,日,華能太倉(cāng)電廠發(fā)現(xiàn)新建,600MW,機(jī)組配用的,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷;,2006,年,2,月,18,日,華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠發(fā)現(xiàn)新建,600MW,機(jī)組配用的,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷。,華能太倉(cāng)電廠,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷照片,華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷,照片一,華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠,6R
2、10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷,照片二,SILK AX 100,型風(fēng)動(dòng)自動(dòng)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)機(jī)加工車床,華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠再熱器安全閥修復(fù)后的照片一,華潤(rùn)阜陽(yáng)電廠再熱器安全閥修復(fù)后的照片二,某電廠汽包位置安裝不當(dāng)造成安全閥損壞,某電廠(,2x300MW),機(jī)組,#1,機(jī)組左側(cè),汽包安全閥型號(hào):,1749WB-2S,具體情況:由于汽包和這臺(tái)安全閥之間的連接管太長(zhǎng)(大約,1,米),而且連接管內(nèi)徑小于閥門進(jìn)口內(nèi)徑,閥門在設(shè)定壓力起跳后,閥門開(kāi)始頻跳,導(dǎo)致閥門損壞嚴(yán)重,不得不更換新閥,但是幾個(gè)月后,一次系統(tǒng)過(guò)壓后,新的閥門再次頻跳,致使新閥完全損壞。,汽包位置安裝不當(dāng)造成安全閥損壞,某電廠安裝錯(cuò)誤
3、導(dǎo)致安全閥損壞,Installation location:S.H.O,Type:1730WD,由于安裝錯(cuò)誤,閥門沒(méi)有垂直,閥門起跳后,導(dǎo)致閥門主要零件嚴(yán)重?fù)p壞,如導(dǎo)套,閥瓣壓環(huán),閥瓣,閥座,并且閥瓣不能平穩(wěn)的回座,閥門不能再使用。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,系統(tǒng)壓力在通過(guò)閥門與系統(tǒng)之間的連接管時(shí)壓力下降超過(guò),3%,。,當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),閥門入口處的壓力是相對(duì)穩(wěn)定的。閥門入口壓力與系統(tǒng)壓力,相同。當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到安全閥的起跳壓力時(shí),閥門迅速打開(kāi)并開(kāi)始泄壓。但是由于閥門與系統(tǒng)之間的連接管設(shè)計(jì)不當(dāng),造成連接管內(nèi)局部壓力下降過(guò)快超過(guò),3%,,是閥門入口處壓力迅速下降到回座壓力而導(dǎo)致閥門關(guān)閉。因此安全
4、閥開(kāi)啟后沒(méi)有達(dá)到完全排放,系統(tǒng)壓力,仍然很高,所以閥門會(huì)再次起跳并重復(fù)上述過(guò)程,既發(fā)生頻跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,閥門的調(diào)節(jié)環(huán)位置設(shè)置不當(dāng),如果噴嘴環(huán)的位置過(guò)低或?qū)颦h(huán)的位置過(guò)高,則閥門起跳后蒸汽的作用力無(wú)法在閥瓣座,和調(diào)節(jié)環(huán)所構(gòu)成的空間內(nèi)產(chǎn)生足夠的托舉力使閥門保持排放狀態(tài),從而導(dǎo)致閥門迅速回座。但是系統(tǒng)壓力仍然保持較高水平,因此回座后閥門會(huì)很快再次起跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,安全閥的額定排量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所需排量,。,由于所選的安全閥的喉徑面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所需,安全閥排放時(shí)過(guò)大的排量導(dǎo)致壓力容器內(nèi),局部壓力下降過(guò)快,而系統(tǒng)本身的超壓狀態(tài)沒(méi)有得到緩解,使安全閥不得不再次起跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障
5、造成的危害,1,、導(dǎo)向平面由于反復(fù)高頻磨擦造成表面劃傷或局部材料疲勞實(shí)效。,2,、密封面由于高頻碰撞造成損傷。,3,、由于高頻振顫造成彈簧實(shí)效。,4,、由頻跳所帶來(lái)的閥門及管道振顫可能會(huì)破壞焊接材料和系統(tǒng)上其他設(shè)備。,5,、由于安全閥在頻跳時(shí)無(wú)法達(dá)到需要的排放量,系統(tǒng)壓力有可能 繼續(xù)升壓并超過(guò)最大允許工作壓力。,安全閥發(fā)生拒動(dòng)故障造成的危害,1,、閥門整定壓力過(guò)高。,2,、閥門內(nèi)落入大量雜質(zhì)從而使閥瓣座和導(dǎo)套間卡死或摩擦力過(guò)大。,3,、彈簧之間夾入雜物使彈簧無(wú)法被正常壓縮。,4,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過(guò)極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在起跳過(guò)程中受阻。,5,排氣管道沒(méi)有被可靠支撐或由
6、于管道受熱膨脹移位從而對(duì)閥體產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力,導(dǎo)致閥體內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)生偏心而卡死。,安全閥,不回座或回座比過(guò)大故障分析,1,、閥門整定壓力過(guò)高。,2,、閥門內(nèi)落入大量雜質(zhì)從而使閥瓣座和導(dǎo)套間卡死或摩擦力過(guò)大。,3,、彈簧之間夾入雜物使彈簧無(wú)法被正常壓縮。,4,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過(guò)極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在起跳過(guò)程中受阻。,5,排氣管道沒(méi)有被可靠支撐或由于管道受熱膨脹移位從而對(duì)閥體產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力,導(dǎo)致閥體內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)生偏心而卡死。,安全閥,不回座或回座比過(guò)大故障分析,6,、彈簧之間夾入雜物從而使彈簧被正常壓縮后無(wú)法恢復(fù)。,7,、由于對(duì)閥門排放時(shí)的排放反力計(jì)算不足,從而在排放時(shí)閥體受力扭曲損壞內(nèi)
7、部 零件導(dǎo)致卡死。,8,、閥桿螺母(位于閥桿頂端)的定位銷脫落。在閥門排放時(shí)由于振動(dòng)使該螺母下 滑使閥桿組件回落受阻。,9,、由于彈簧壓緊螺栓的鎖緊螺母松脫,在閥門排放時(shí)由于振動(dòng)時(shí)彈簧壓緊螺栓松 動(dòng)上滑導(dǎo)致閥門的設(shè)定起跳值不斷減小。,安全閥,不回座或回座比過(guò)大故障分析,10,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過(guò)極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在回落過(guò)程中受阻。,11,、閥門的密封面中有雜質(zhì),造成閥門無(wú)法正常關(guān)閉。,12,、鎖緊螺母沒(méi)有鎖緊,由于管道震動(dòng)下環(huán)向上運(yùn)動(dòng),上平面高于密封面,閥門回座時(shí)無(wú)法密封。,安全閥運(yùn)行中發(fā)生泄漏的原因,1,、疏水盤內(nèi)是否有蒸汽或積水?,2,、排氣管是否溫度過(guò)高?,3
8、,、消音器是否有蒸汽冒出?,4,、檢查閥門各疏水管的溫度,判斷是否是疏水母管上其他閥門返回的蒸汽,以免造成誤判。,5,、運(yùn)行壓力是否過(guò)高?,6,、閥門整定壓力與設(shè)備正常工作壓力太接近,以致密封面比壓力過(guò)低。當(dāng)閥門受震動(dòng) 或介質(zhì)壓力波動(dòng)時(shí)更容易發(fā)生泄漏。應(yīng)根據(jù)設(shè)備情況對(duì)整定壓力進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。,安全閥運(yùn)行中發(fā)生泄漏的原因,7,、臟物落到密封面上?可使用提升扳手將閥門開(kāi)啟幾次,把臟物沖去。,8,、由于裝配不當(dāng)或管道載荷等原因,使零件的同軸度遭到破壞,應(yīng)重新裝配或排除 管道附加的載荷。,9,、密封面損傷。應(yīng)根據(jù)損傷程度,采用研磨或車削后研磨的方法加以修復(fù)。,10,、彈簧松馳從而使整定壓力降低并引起閥
9、門泄漏。可能是由于高溫或腐蝕等原因所造成。應(yīng)根據(jù)原因采取更換彈簧,,安裝錯(cuò)誤導(dǎo)致安全閥損壞,鐵銹導(dǎo)致安全閥泄露,Customer:,Yulian,Power Plant#1,Address:,Gongyi,Henan Province China,Installation location:S.H.O,安裝位置:過(guò)熱器,S/N:BY94421 EBV,維修序列號(hào):,BY94421,Time:OCT 16 2006,時(shí)間:,2006.10.16,發(fā)現(xiàn)在管道中有很多鐵銹(見(jiàn)附圖),閥門解體后檢查所有主要零件,如球芯及閥座組件,幸好所有的零件都沒(méi)有問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)最大的問(wèn)題是管道的條件實(shí)在太糟了,導(dǎo)致泄露
10、的原因是由此造成的。,某電廠,2,號(hào)機(jī)組主蒸汽管道 爆裂事故,某電廠,2300MW,工程,2,號(hào)機(jī)組主蒸汽管道(材質(zhì),P91,)于,2006,年,10,月,31,日,21,時(shí),10,分調(diào)試階段鍋爐嚴(yán)密性試驗(yàn)及安全門整定時(shí)爆裂,爆裂位置位于約,17m,標(biāo)高汽機(jī)房?jī)?nèi)立管上,裂口沿立管縱向分布、長(zhǎng)約,900mm,、呈脆斷特征,裂口端部距最近焊口約,2m,。爆裂造成,2,死,1,傷(均為民工)。爆裂時(shí)主汽參數(shù)為,13.36MPa,、,483,,為,2,號(hào)爐,2006,年,10,月,17,日首次點(diǎn)火后最高參數(shù)。,2,號(hào)機(jī)組主蒸汽管道由中國(guó)水利電力物資上海公司供貨,其所供爆裂管同批管道共,9,根,采購(gòu)于常州新能鋼管公司,而常州新能鋼管公司又采購(gòu)于天津,SMANT,公司,天津,SMANT,公司情況正在調(diào)查。根據(jù)質(zhì)保文件,該批管道的制造商為美國(guó),SMANT TUBES,(,SMT,),而該批管道的質(zhì)保文件有明顯偽造嫌疑。,中國(guó)水利電力物資上海公司已建議青海華電大通發(fā)電有限公司對(duì)其所供,SMANT,的主汽、熱段管道全部更換,新?lián)Q管道由中國(guó)水利電力物資上海公司組織供貨。,