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1、離子交換法和EDI技術應用比擬
離子交換法和EDI技術應用比擬
摘 要 本文從產(chǎn)水質(zhì)量、運行本錢、環(huán)境保護等幾方面,對混床離子交換和EDI在電廠鍋爐補給水處理中進行了分析比照。
關鍵詞 離子交換; EDI; 混床鍋爐
中圖分類號TM621 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708116-0238-02
0 概述
隨著電力系統(tǒng)高參數(shù)大容量機組的不斷開展,對鍋爐補給水的要求也越來越高,傳統(tǒng)的離子交換等除鹽方式,雖然也可滿足所需水質(zhì)的要求,但同時卻存在著許多如所需設備臺數(shù)多、投資費用高、大量使用酸、堿而造成的環(huán)境污染等
2、一系列問題。目前解決上述矛盾的最適宜方法是采用反滲透+EDI聯(lián)合處理的水處理工藝流程。還可有效地降低由于水源水質(zhì)劇變而帶來的對除鹽設備的影響。我們赤峰熱電廠鍋爐補給水處理系統(tǒng),就是采用的這種反滲透+EDI聯(lián)合處理的工藝流程。
赤峰熱電廠的水處理系統(tǒng),蝶片過濾器+超濾+雙級反滲透+EDI,設計出力單臺為62噸/小時,全部系統(tǒng)由予處理系統(tǒng)、反滲透予脫鹽系統(tǒng)和EDI除鹽系統(tǒng)三大局部組成,其工藝流程如下:自來水→生水泵→碟片過濾器→生水加熱器→10u超濾→超濾水箱→一級高壓泵→一級反滲透 →緩沖水箱→二級高壓泵→二級反滲透 →滲透水箱→EDI升壓泵→保安過濾器→EDI設備→除鹽水箱→除鹽水泵→
3、主廠房。
下面就離子交換混床和EDI設備進行經(jīng)濟分析比擬
1 產(chǎn)水質(zhì)量
按照國家對電廠鍋爐補水的要求,電導率在0.2μ.S/cm以下?,F(xiàn)國內(nèi)電廠多采用傳統(tǒng)的混床系統(tǒng),產(chǎn)水電導率一般在0.2-0.3μ.S/cm之間,補水中還存在不少諸如鈣、鎂、鐵、硅等之類的有害物質(zhì)。EDI產(chǎn)水電導率可到達0.07-0.1μ.S/cm,比混床產(chǎn)水水質(zhì)高2-3倍,且產(chǎn)水中的硅、鐵均小于2μg/L,顯而易見、用EDI補水較混床補水可最大限度地減少鈣、鎂及硅結垢,從而可大大延長鍋爐、管道及汽輪發(fā)電機的使用壽命。EDI技術本質(zhì)連續(xù)電除鹽,一般都是利用混合離子交換樹脂附給水的陰陽離子,促使被吸附的離
4、子能夠在直流電壓的作用下,借助離子交換膜將其去除的過程。在這個離子的交換過程中,可以將酸、堿再生的考慮問題忽略。通過不斷的實踐探究,這項新技術,能夠在現(xiàn)有的科研條件下,完成傳統(tǒng)的離子交換裝置的工作原理,順利的到達產(chǎn)出高電阻率的超純水目標。
在現(xiàn)階段,EDI技術在應用的過程中,具有無化學化、節(jié)省酸堿以及穩(wěn)定水質(zhì)相關操作管理等特點。同時,其應用的過程,可以在勞動強度較小的前提下,通過低費用運行,來進行除鹽。不斷的科研實踐說明,利用EDI技術進行再一次的除鹽,就能夠在根本的條件下,有效的防止純水制造過程中多余的酸堿再生的情況。因此,EDI技術的開展,對于提高水處理的技術水平以及工作效率, 具
5、有重要的現(xiàn)實意義。EDI技術在實際的應用中,會在涉及到的鈉、鈣、鎂、鹽等溶解物的處理方面,做出一定的技術改良。通常情況下,水處理工作中涉及到的化合物的正負電荷的離子組成。通過EDI技術的相關處理,可以將電阻率的有效值界定在20-1μS/cm的范圍內(nèi)。
在EDI技術的研究中,EDI組件中的電流量與離子的遷移量存在正比的關系。通常情況下,電流量主要包括一局部除去離子的遷移局部,另一局部是水本身電離產(chǎn)生的離子遷移。另外,必須注意EDI組件中存在一定的電壓梯度,在適當?shù)臈l件下,水電解質(zhì)的過程中會產(chǎn)生一定量的H+和OH-。由此進行深入的研究,我們會發(fā)現(xiàn),H+和OH-阻件中的離子交換樹脂主要是指工
6、作樹脂和拋光樹脂。工作樹脂和拋光樹脂在化學反響的過程中,最明顯的界限就是所謂的工作前沿。在大多數(shù)的情況下,工作樹脂都是在進行去除大量離子的工作,相比擬而言,拋光樹脂那么主要是去除類似于弱電解質(zhì)離子。隨著科技開展水平的不斷提高,EDI技術對于水處理工作未來的開展方向具有重要的科研意義,相關工作人員應在實際的科研活動中,不斷的加大對EDI技術的研究力度,以期可以在未來一段時間內(nèi),可以有效的促進水處理工作的水平不斷提高,為社會經(jīng)濟的開展以及人們生活水平的提高,作出積極的奉獻。
2 運行本錢
混床系統(tǒng)不僅需混床,同時還必備酸、堿貯罐等。我們初步了解,一座13.5萬kW/h的發(fā)電廠,僅水
7、處理局部的混床、樹脂及酸、堿貯罐等,初期投資1000多萬元。而具同等補水能力的EDI系統(tǒng)投資只需300萬元左右。
經(jīng)過分析綜合,得知現(xiàn)有技術條件下,混床系統(tǒng)要補1噸水的本錢在6-12元之間,如果按8元計。一座13.5萬kW/h的電廠按每年工作為:13.5243608=93.3萬元。
而同等補水能力的EDI系統(tǒng)的費用如下:
折舊費:按3年折舊,1噸補水的攤折舊費用為300萬元33602460=1.93元
電耗:產(chǎn)1噸水耗電,EDI本身0.1千瓦時,配屬局部的電耗為:60=0.4千瓦時
電費:和用電按市價0.5元/千瓦時計,噸補水總電消耗用為0.5=0.25
8、元。
總費用:綜合以上和,EDI系統(tǒng)產(chǎn)1噸水的直接費用為1.93+0.25=2.18元
以13.5萬千瓦/時的電廠為例,每年用EDI系統(tǒng)補水的費用僅為:2.1813.524360=25.4萬元。比混床系統(tǒng)每年可節(jié)省93.3-25.4=67.9萬元。另外,因減少結垢而對鍋爐、管道及汽輪發(fā)電機等所產(chǎn)生的保護效益均不記在內(nèi)。
3 環(huán)境保護
混床系統(tǒng)運行一段時間后,需用酸、堿溶液再生失效的離子交換樹脂,這樣必然帶來酸、堿的大量排放,對環(huán)境造成污染。事實上,發(fā)電廠的污染主要分為兩局部,一是燃煤產(chǎn)生的粉塵及硫化物,二是水處理局部所必須排放的酸、堿廢液。據(jù)了解,一座中型電廠每
9、年為此要付出近百萬元的環(huán)保治理費。 而EDI是靠自身的電再生,根本無需外部的酸、堿再生,從而不會對環(huán)境造成絲毫污染。
4 占用土地
其混床系統(tǒng)保守估計占地在1000平方米之多,而具同等補水能力的EDI系統(tǒng),充其量占地不會超過50平方米,較混床系統(tǒng)大大減少了土地的占用,在“寸土寸金〞的今天,其社會經(jīng)濟效益可想而知。
5 節(jié)約用水
一般電廠的鍋爐補水,用于沖洗再生樹脂的自用水率為6-10%,假設按8%計,還以13.5萬kW/h電廠為例,一年僅此一項就用水;13.5243608%=0.93萬噸,而這些水均需隨酸、堿廢液排掉。
EDI系統(tǒng)的水回收率為95%以上,
10、即使排放的5%的濃水,也只是其中的鹽份含量高點,完全可用做對鹽份要求不高的冷卻水或沖灰水。也就是說,EDI系統(tǒng)完全可以做零排放。
從以上可以看出,EDI系統(tǒng)代替混床系統(tǒng)后,一座13.5萬kW/h的電廠,一年即可節(jié)約近萬噸水。
6 管理及自動化操作
混床系統(tǒng)的操作及出水檢測,需靠人工直接完成。而EDI設備是多個模塊并聯(lián)接入系統(tǒng),即使有個別損壞,亦可簡單的從系統(tǒng)中拿掉,而不影響系統(tǒng)其他局部正常工作。諸如此類的優(yōu)點使得系統(tǒng)的操作、管理可完全實現(xiàn)自動化。同時,由于減少操作人員,在一定程度上亦可降低生產(chǎn)本錢。
隨著各電廠對鍋爐補水水質(zhì)要求的提高,作為高純度純水制備的EDI
11、,顯現(xiàn)出蓬勃開展的趨勢,另一方面由于上述分析可以得出,EDI代替混床后,一個13.5萬kW/h的發(fā)電廠每年直接節(jié)省資金將近400萬,全國現(xiàn)有大、中、小型電廠、熱電廠及企業(yè)自備電廠近3000余家,可以預見使用EDI系統(tǒng)后,僅電力系統(tǒng)每年即可為國家節(jié)約一百多億的資金。由于補水純度提高而給設備帶來的保護效益及環(huán)保、土地效益等假設計入的話,效益更是不可估量。
7 綜述
可見,EDI與混床相比,具有產(chǎn)水質(zhì)量高、初期投資少、運行本錢低、無污染、占地少、節(jié)約用水、可實現(xiàn)自動化管理等特點。可以預見,隨著EDI技術的日臻成熟,EDI代替混床補水,是不可防止的大事所趨。
參考文獻
【1】周柏青主編.全膜水處理技術.中國電力出版社.
【2】周柏青主編.電廠化學.中國電力出版社.