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1、【150MW汽輪發(fā)電機(jī)典型故障分析與處理】 汽輪發(fā)電機(jī)型號(hào)
摘 要:結(jié)合實(shí)際運(yùn)行遇到的狀況以及相關(guān)單位運(yùn)行中遇到的情況,對(duì)150MW汽輪發(fā)電機(jī)的典型故障進(jìn)行了歸納、總結(jié),并進(jìn)行了深入的分析,提出了處理方法,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。 關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī) 典型故障 分析 中圖分類(lèi)號(hào):TM6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(x)06(c)-0116-01 150MW汽輪發(fā)電機(jī)是發(fā)電廠中的重要設(shè)備,不但價(jià)值昂貴,還關(guān)系到電廠的正常運(yùn)行以及能否安全高效的生產(chǎn)。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行遇到的狀況以及相關(guān)單位運(yùn)行中遇到的情況,對(duì)150MW汽輪發(fā)電機(jī)的典型故障進(jìn)行了歸納、總結(jié),并進(jìn)行了深入的分
2、析,并介紹在實(shí)際中采用的處理方法及其效果[1~4]?! ? 軸承振動(dòng)過(guò)大 某電廠的150MW汽輪發(fā)電機(jī),在大修后各項(xiàng)試驗(yàn)合格,但在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),某軸承蓋振動(dòng)過(guò)大,監(jiān)測(cè)的振動(dòng)在50μm~70μm之間,最大可以達(dá)到80μm??紤]到軸承蓋的振動(dòng)報(bào)警值為50μm,而手動(dòng)停機(jī)的設(shè)定值為80μm,因此可以認(rèn)為,實(shí)際的振動(dòng)值甚至有可能超過(guò)監(jiān)測(cè)值,這已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo)。因汽輪機(jī)需要正常運(yùn)行,故多次檢查只能在運(yùn)行時(shí)進(jìn)行,一直未能得到妥善的處理。為保障運(yùn)行安全,故特別進(jìn)行了振動(dòng)試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,低壓轉(zhuǎn)子質(zhì)量的不平衡以及軸承剛度偏低是導(dǎo)致振動(dòng)過(guò)大的主因。為了尋找解決辦法,又進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)高速動(dòng)平衡方法的分析,認(rèn)為該方法
3、可以有效解決振動(dòng)過(guò)大的問(wèn)題。分析中,認(rèn)為低壓轉(zhuǎn)子上的不平衡,通過(guò)不平衡激振力的形式施加在軸承座上,加之該軸承座的剛度不足,導(dǎo)致了軸承蓋的振動(dòng)過(guò)大。為此,特地在低壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)加裝了平衡塊,使得振動(dòng)值大幅下降,達(dá)到了指標(biāo)要求的范圍?! ? 高壓加熱器泄漏 某電廠的150MW汽輪發(fā)電機(jī),在運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)高壓加熱器泄漏情況,導(dǎo)致機(jī)組堵管率達(dá)到8%,嚴(yán)重威脅了機(jī)組的正常運(yùn)行。其現(xiàn)象有以下幾點(diǎn)?! ?1)高溫加熱器水位高信號(hào)告警?! ?2)水泵液力耦合器開(kāi)度增大,給水泵加速,電流增大?! ?3)熱傳導(dǎo)惡化,給水溫度偏低,機(jī)組熱損耗增加。 (4)高溫加熱器端差過(guò)大?! 〗?jīng)檢驗(yàn),高壓加熱器泄漏,主要出現(xiàn)在焊
4、接部位,且傳導(dǎo)管本身也出現(xiàn)泄漏。究其原因,應(yīng)該是制造質(zhì)量的問(wèn)題。制造問(wèn)題導(dǎo)致的輕微泄漏,而后由于高壓加熱器的極端條件,導(dǎo)致了泄漏的擴(kuò)大。高壓加熱器的水側(cè)表現(xiàn)為壓力高而溫度低,但氣側(cè)則表現(xiàn)為壓力低而溫度高,這就導(dǎo)致了加熱器兩側(cè)機(jī)械力,熱應(yīng)力相疊加,對(duì)管板的質(zhì)量提出了極高的要求。當(dāng)管板剛度和強(qiáng)度不足時(shí),就會(huì)發(fā)生變形,變形的結(jié)果是從水側(cè)向氣側(cè)凸鼓(壓力高側(cè)向壓力低側(cè)凸鼓)。熱應(yīng)力過(guò)大也是導(dǎo)致泄漏的的原因之一,頻繁的啟停,導(dǎo)致管板處焊接受到很大的熱應(yīng)力,而快速的溫度變化,將加劇這一問(wèn)題,最終導(dǎo)致了泄漏并惡化。 解決措施為:首先調(diào)整高壓加熱器的端差到合理的數(shù)值,最好保持在最佳值。注意水位情況,必要時(shí)打
5、開(kāi)危急水門(mén),降低水位至正常值。其次是保持機(jī)組負(fù)荷曲線的平穩(wěn),降低變化的速度,從而降低因熱應(yīng)力導(dǎo)致的變形。遇到需要緊急停運(yùn)的時(shí)候,應(yīng)立即切斷高壓加熱器進(jìn)水,同時(shí)快速關(guān)閉進(jìn)氣閥,避免因溫度變化過(guò)大導(dǎo)致的熱應(yīng)力增加。為了進(jìn)一步避免故障的發(fā)生,還在運(yùn)行中提出了一定的注意事項(xiàng),如在帶一定負(fù)荷的條件下投高壓加熱器,為避免由于高壓加熱器投入過(guò)程中導(dǎo)致的熱沖擊,應(yīng)隨機(jī)投運(yùn)等。從而有效避免了故障的再次發(fā)生。 3 凝汽器真空度偏低 凝汽器的真空度,是汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行的重要指標(biāo),也是凝汽器綜合性能的重要指標(biāo)。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,凝汽機(jī)的真空度降低,將增大機(jī)組的汽耗。汽輪機(jī)的排汽壓力越低,則循環(huán)的熱效率也就越高,這就要求
6、保證凝汽器的運(yùn)行工況,特別是真空度。凝汽器的真空度指標(biāo)不盡相同,以東汽工業(yè)公司的N-8000凝汽器為例,其設(shè)計(jì)的真空度為93.48%?! ∮绊懻婵斩鹊闹饕?,首先是循環(huán)水的進(jìn)水溫度,這是影響凝汽器真空度的最主要原因。循環(huán)水溫度低,則凝汽器排汽壓力降低,相應(yīng)的真空度升高。然后是循環(huán)水的溫升,溫升越低,相應(yīng)真空度也會(huì)較高。由于溫升反應(yīng)的是凝汽器熱負(fù)荷與循環(huán)冷卻水的冷卻能力,因此需要在這方面加以注意?! ? 熱耗率高 首先應(yīng)當(dāng)指出,熱耗率高并不應(yīng)當(dāng)作為一種故障,其原因可能是多方面的,但某段時(shí)間內(nèi)熱耗率大幅增加,則極有可能是由于故障導(dǎo)致的。且不論是否存在某種故障,熱耗的增加都會(huì)影響機(jī)組的效率,需要
7、引起足夠重視,很多故障和隱患的發(fā)現(xiàn),都是由于在對(duì)熱效率高的分析和調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的?! ∑啓C(jī)的流通效率主要決定于汽輪機(jī)各個(gè)壓力缸效率以及高壓配汽機(jī)構(gòu)的節(jié)流損失。為了解決配汽機(jī)構(gòu)的問(wèn)題,需要注意汽封間隙,減少漏汽情況的發(fā)生。 給水溫度不達(dá)標(biāo)可能是熱耗率高的另一個(gè)重要原因。過(guò)低的給水溫度會(huì)導(dǎo)致機(jī)組損耗增加,還會(huì)給鍋爐管道造成較大的溫差,導(dǎo)致較高的熱應(yīng)力,威脅管道的安全。管道的密封性是影響熱能傳送的重要指標(biāo),其性能降低主要有以下幾點(diǎn)表現(xiàn)?! ?1)供汽突然中斷或供汽壓力過(guò)低。故障特征為:凝汽器的端差增加,凝結(jié)水過(guò)冷。 (2)真空系統(tǒng)的管路破裂。故障特征為:凝汽器的水位升高,端差增加,凝結(jié)水過(guò)冷,導(dǎo)電
8、度增加,凝結(jié)水泵出口壓力增加,真空度急劇下降?! ?3)低壓缸結(jié)合面及法蘭泄漏?! ∵@些問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)和處理,需要對(duì)管道進(jìn)行細(xì)致的排查才能發(fā)現(xiàn),但表現(xiàn)卻往往相類(lèi)似,需要引起注意,但更多需要巡查人員深入細(xì)致的工作?! ? 結(jié)語(yǔ) 實(shí)際運(yùn)行遇到的狀況往往錯(cuò)綜復(fù)雜,不同的故障,在表現(xiàn)上卻往往相類(lèi)似,本文對(duì)150MW汽輪發(fā)電機(jī)組的典型故障進(jìn)行了歸納、總結(jié),介紹了在各種故障情況下的分析方法和處理方法,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)本文指出,深入細(xì)致的工作,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分析判斷,有效的結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn),才能更好的解決實(shí)際中遇到的問(wèn)題?! ⒖嘉墨I(xiàn) [1] 魏勝孌,王海霞.150MW汽輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障分析及處理[J].華電技術(shù),x,33(5):40~44. [2] 魏勝孌.150MW汽輪機(jī)組真空度下降的原因分析及對(duì)策[J].華電技術(shù),x,32(9):44~48,77. [3] 凌保輝.某電廠150MW汽機(jī)DEH控制系統(tǒng)的故障分析[J].廣東科技,x(12):200~201. [4] 魏勝孌,張東,陳濤.150MW汽輪機(jī)組熱耗率高的原因及對(duì)策[J].華電技術(shù),x,31(4):39~43,71.