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1、朱莊礦主井提升系統(tǒng)實現(xiàn)定重 裝載自動化 淮北礦業(yè)集團公司朱莊煤礦 保運一區(qū) QC小組 朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)集中控制改造 淮北礦業(yè)集團公司朱莊煤礦 保運一區(qū) 一、 小組概況 小組名稱 保運一區(qū) QC小組 成立時間 2007年元月 組 長 夏咸文 質(zhì) 管 員 孫同懷 小組類型 現(xiàn)場型 小組成員 7人 攻關(guān)時間 5個月 注 冊 號 BYYQ -QC 活動頻次 2次 /月,出勤率 100% QC教育時間 21小時以上 本循環(huán)課題 “朱莊礦主井提升系統(tǒng)實現(xiàn)定重裝載自動化 ” 二隊技師小組成員簡介 序號 姓 名 職 務 文化程度 1 周華聯(lián) 隊長 中專 2 徐金珠 副隊長 初中 3 吳 彬 副隊長 初中 一
2、、選題理由 針對上煤倉生產(chǎn)系統(tǒng)設備多,生產(chǎn)系統(tǒng)復雜, 為了保障生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)和高效運行,決定從 遠程監(jiān)控和集中控制兩方面著手研究,重點對 集中控制進行研究,并研究開發(fā)適應上倉集中 控制系統(tǒng)的設備和軟件。 理由一: 上煤倉生產(chǎn)系統(tǒng)存在的主要原因是, 各個控制設備相距很遠,不利于人員的操作和 檢修。而且設備多,生產(chǎn)系統(tǒng)復雜。 理由二: 由于朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)設備較多及運 行方式多樣,再加上老舊設備多,影響生產(chǎn)和煤 質(zhì)的事故時有發(fā)生,每年造成的損失在數(shù)百萬元, 由于操作點分散,系統(tǒng)用工達 40多人,效率低下。 由于朱莊礦為集團公司的主力礦井之一,還能服 務多年,因此地面生產(chǎn)系統(tǒng)的改進與完善,采用 先
3、進的控制方式,實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化集中監(jiān)控, 確保安全生產(chǎn),勢在必行。 基于以上原因,決定對上煤倉進行集中控制系統(tǒng)改 造,其主要組成 包括有:皮帶集控系統(tǒng) ,工業(yè)電視系 統(tǒng),語音通訊系統(tǒng)三個。以控制室作為遠程集控操 作中心,為每條皮帶機配備有一套現(xiàn)場控制分站, 通過在控制分站上安裝的液晶顯示屏和指示燈,現(xiàn) 場操作、維護人員可以實時的查看系統(tǒng)的運行信息, 以確保朱莊煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)安全和穩(wěn)定運行。 二、現(xiàn)場調(diào)查 目前朱莊煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題有: 1、設備多:目前,整個系統(tǒng)有 8部皮帶機以及配套的給煤 機、分煤器、振動篩、破碎機、電磁鐵等共幾十臺設備。 2、系統(tǒng)運行復雜:根據(jù)生產(chǎn)需求,運行方式
4、有多個,有 二次篩分或不篩分;有進方倉或進圓筒倉;有進倉或落地; 有破碎或不破碎;有風選或不風選;有集控或就地控制等 運行方式。 3、故障率高:由于設備較多及運行方式多樣,再加上老 舊設備多,影響生產(chǎn)和煤質(zhì)的事故時有發(fā)生。 4、需要操作人員較多:每個小班需 6-7人。管理難度較大。 三、目標確定 朱莊礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的集中控制 四、原因分析 五、計劃對策 針對以上原因,保運一區(qū)技師小組成員 制定了如下方法來解決問題 : 對策 、 對上倉進行集中控制改造 在經(jīng)過分析比較的基礎上,根據(jù)煤流示意圖以及現(xiàn)場實際使 用情況綜合考慮,使用新一代監(jiān)控系統(tǒng)來建造這套皮帶集控 系統(tǒng),通過同一個上位機平臺來實現(xiàn)對膠
5、帶機和輔助設備全 系統(tǒng)的控制。 監(jiān)控系統(tǒng)的主要控制設備包括有:主控計算機、集控網(wǎng)關(guān)、 控制分站。在方案中,以控制室作為遠程集控操作中心,以 集控網(wǎng)關(guān)作為就地集控中心,以基于 LonWorks現(xiàn)場總線技 術(shù)的控制分站設備為骨干,集合各種檢測、保護、執(zhí)行裝置, 組建成一個完整的皮帶運輸集控系統(tǒng)。 系統(tǒng)中的集控網(wǎng)關(guān)和控制分站的運算處理單元選用了高性能 的 CPU芯片,保證了系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集和聯(lián)鎖運算、處理的 實時性。 LonWorks現(xiàn)場總線技術(shù)采用的 LonTalk網(wǎng)絡協(xié)議與 網(wǎng)絡變量技術(shù)以及高達 78KB/秒的傳輸速率,保證了各控制 分站之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖?、可靠與準確。 在集控系統(tǒng)中,為每條皮帶
6、機配備有一套現(xiàn)場控制分站,控 制分站與相關(guān)聯(lián)的傳感器、控制器進行相對獨立地測控工作。 所有現(xiàn)場信號直接進入所屬的控制分站,由控制分站完成信 號、狀態(tài)采集及狀態(tài)數(shù)據(jù)上報的功能,并且皮帶機的帶內(nèi)聯(lián) 鎖、帶間聯(lián)鎖、自動開關(guān)機等控制功能也全部由現(xiàn)場控制分 站完成,現(xiàn)場控制分站輸出的控制信號通過電氣控制設備來 驅(qū)動現(xiàn)場皮帶運輸線上的各種裝置,如:皮帶電機、震動篩、 分煤器、電磁閥、報警器等現(xiàn)場被控設備。 通過在控制分站上安裝的液晶顯示屏和指示燈,現(xiàn)場操作、 維護人員可以實時的查看系統(tǒng)的運行信息,如:電機電流、 皮帶轉(zhuǎn)速、傳感器狀態(tài)、報警信息、上下游設備狀態(tài)等信息。 整個皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)中所有的集控網(wǎng)關(guān)和
7、控制分 站都掛接在一根屏蔽的雙絞線上,以 LonWorks總線 方式連接到控制室內(nèi)的主控計算機。集控網(wǎng)關(guān)和控 制分站除了 LonWorks總線接口外,還可以選擇配置 RS232、 RS485、 CAN等通訊接口,可以方便的與 就近的其他智能設備進行通訊,并將運行數(shù)據(jù)通過 膠帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)上傳到控制室中,以實現(xiàn)對這些 設備的遠程管理。 控制室的主控計算機可以對整條皮帶運輸線進行監(jiān) 控管理。上位機軟件與下位機軟件可互為復核。主 控計算機通過工業(yè)以太網(wǎng)絡與皮帶集控系統(tǒng)中的控 制分站進行通訊,獲取運行實時數(shù)據(jù),下發(fā)控制命 令。同時還可以通過上位機通訊接口( OPC Server) 向礦井綜合自動化系統(tǒng)
8、提供實時數(shù)據(jù)。 通過主控計算機能詳細的觀察到各主要工作 點的設備運行狀況,如傳感器狀態(tài)、電機電 流、皮帶轉(zhuǎn)速等;可以方便地控制系統(tǒng)設備 開停,改變設備間的聯(lián)鎖關(guān)系;發(fā)生故障時, 主控機能顯示故障設備的位置和故障類型, 并發(fā)出語音和文字提示信息,協(xié)助值班人員 及時指揮現(xiàn)場人員排除各類故障,從而降低 故障率,減少事故影響時間。當某臺設備因 局部故障一時不能納入集控系統(tǒng)時,可把該 設備轉(zhuǎn)化為就地控制,保證生產(chǎn)的連續(xù)性, 從而達到系統(tǒng)運行安全可靠。 六、對策實施 1、該皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)具有技術(shù)先進、保護 齊全、可靠性高、運行穩(wěn)定的特點。 2、系統(tǒng)改造需投入 108萬元,每年創(chuàng)效益 89.4萬元,投資回
9、收期 1.2年。 3、系統(tǒng)改造后可以提高系統(tǒng)的可靠行。減少 事故影響,提高生產(chǎn)效率,減少用工,減輕 職工勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境。 。 七、效果檢查 本項目開發(fā)出的集中控制系統(tǒng)適應范圍廣, 可以廣泛用于煤礦的地面生產(chǎn)系統(tǒng)。通過程 序控制各工序所需要的膠帶運輸設備、監(jiān)控 設備、保護設備,實現(xiàn)了煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng) 的集中控制,徹底解除了人力的繁重勞動, 大大減少了事故影響時間,消除了生產(chǎn)中存 在的威脅,提高了礦井自動化程度和綜合經(jīng) 濟效益,又實現(xiàn)了環(huán)境的治理和保護,省時 省力,具有廣泛的實用性和很好的推廣應用 前景以及良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 為了肯定本次小組活動的成果, 2011年 5月小組對取得
10、的效益進行了討論: 社會效益 經(jīng)濟效益 減崗效益 社會效益 1、可隨時掌握地面生產(chǎn)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的運行情 況,有利于安全管理,減少直至杜絕安全事 故。 2、提高了管理、運行的科技含量,減輕了工 人的勞動強度。 3、在老礦挖潛改造中,具有良好的推廣應用 價值。 經(jīng)濟效益 活動后,我們邀請了財務部門人員進行了核算: 1、該皮帶運輸監(jiān)控系統(tǒng)具有技術(shù)先進、保護齊全、可靠性高、運行穩(wěn) 定的特點。 2、系統(tǒng)改造需投入 108萬元,每年創(chuàng)效益 89.4萬元,投資回收期 1.2年。 3、系統(tǒng)改造后可以提高系統(tǒng)的可靠行。減少事故影響,提高生產(chǎn)效率, 減少用工,減輕職工勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境。 4、提高了系統(tǒng)的可靠性
11、。大量地降低電氣設備的故障和維修率,以平 均每周少影響 10分鐘,每箕斗提煤 5.5噸,利潤 200元 /噸計,每年可節(jié)約 10分 X5.5噸 /分 X4周 X12月 X200元 /噸 =52.4萬 /年。 5、根據(jù)使用經(jīng)驗,集控系統(tǒng)穩(wěn)定性較高,減少配件材料消耗 1萬 /年。 合計: 52.4+36+1=89.4萬元 /年 減崗效益 利用監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)遠程集控開車,監(jiān)控 員利用通訊工具指揮巡檢人員處理事故, 減少了操作人員,提高了工效。以減少 操作和維修人員 12人,按每人年工資 3 萬計算,可減少工資性投入 36萬 /年。 九、遺留問題及下一步打算 遺留問題 遺留問題有目前集中控制系統(tǒng)剛投入生產(chǎn),系統(tǒng)的兼容性有 待進一步提高,有少量備件還不健全。一部分人員還不熟悉 系統(tǒng)的功能,有待進一步培訓提高。 下一步打算 1、把集中控制系統(tǒng)所需要的備件準備齊全,以防在突發(fā)事 故中影響生產(chǎn),減少事故影響的時間。 2、加大對職工的培訓力度,使每一位職工都能做到對該系 統(tǒng)深入掌握。