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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,華能太倉電廠和華潤阜陽電廠新建,600MW,機組配用再熱器閥座缺陷,2005,年,12,月,20,日,華能太倉電廠發(fā)現(xiàn)新建,600MW,機組配用的,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷;,2006,年,2,月,18,日,華潤阜陽電廠發(fā)現(xiàn)新建,600MW,機組配用的,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷。,華能太倉電廠,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷照片,華潤阜陽電廠,6R10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷,照片一,華潤阜陽電廠,6R
2、10HCI-69W-C12A,型彈簧安全閥閥座缺陷,照片二,SILK AX 100,型風(fēng)動自動調(diào)整現(xiàn)場機加工車床,華潤阜陽電廠再熱器安全閥修復(fù)后的照片一,華潤阜陽電廠再熱器安全閥修復(fù)后的照片二,某電廠汽包位置安裝不當(dāng)造成安全閥損壞,某電廠(,2x300MW),機組,#1,機組左側(cè),汽包安全閥型號:,1749WB-2S,具體情況:由于汽包和這臺安全閥之間的連接管太長(大約,1,米),而且連接管內(nèi)徑小于閥門進口內(nèi)徑,閥門在設(shè)定壓力起跳后,閥門開始頻跳,導(dǎo)致閥門損壞嚴(yán)重,不得不更換新閥,但是幾個月后,一次系統(tǒng)過壓后,新的閥門再次頻跳,致使新閥完全損壞。,汽包位置安裝不當(dāng)造成安全閥損壞,某電廠安裝錯誤
3、導(dǎo)致安全閥損壞,Installation location:S.H.O,Type:1730WD,由于安裝錯誤,閥門沒有垂直,閥門起跳后,導(dǎo)致閥門主要零件嚴(yán)重?fù)p壞,如導(dǎo)套,閥瓣壓環(huán),閥瓣,閥座,并且閥瓣不能平穩(wěn)的回座,閥門不能再使用。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,系統(tǒng)壓力在通過閥門與系統(tǒng)之間的連接管時壓力下降超過,3%,。,當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài)時,閥門入口處的壓力是相對穩(wěn)定的。閥門入口壓力與系統(tǒng)壓力,相同。當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到安全閥的起跳壓力時,閥門迅速打開并開始泄壓。但是由于閥門與系統(tǒng)之間的連接管設(shè)計不當(dāng),造成連接管內(nèi)局部壓力下降過快超過,3%,,是閥門入口處壓力迅速下降到回座壓力而導(dǎo)致閥門關(guān)閉。因此安全
4、閥開啟后沒有達(dá)到完全排放,系統(tǒng)壓力,仍然很高,所以閥門會再次起跳并重復(fù)上述過程,既發(fā)生頻跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,閥門的調(diào)節(jié)環(huán)位置設(shè)置不當(dāng),如果噴嘴環(huán)的位置過低或?qū)颦h(huán)的位置過高,則閥門起跳后蒸汽的作用力無法在閥瓣座,和調(diào)節(jié)環(huán)所構(gòu)成的空間內(nèi)產(chǎn)生足夠的托舉力使閥門保持排放狀態(tài),從而導(dǎo)致閥門迅速回座。但是系統(tǒng)壓力仍然保持較高水平,因此回座后閥門會很快再次起跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障分析,安全閥的額定排量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所需排量,。,由于所選的安全閥的喉徑面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所需,安全閥排放時過大的排量導(dǎo)致壓力容器內(nèi),局部壓力下降過快,而系統(tǒng)本身的超壓狀態(tài)沒有得到緩解,使安全閥不得不再次起跳。,安全閥發(fā)生頻跳故障
5、造成的危害,1,、導(dǎo)向平面由于反復(fù)高頻磨擦造成表面劃傷或局部材料疲勞實效。,2,、密封面由于高頻碰撞造成損傷。,3,、由于高頻振顫造成彈簧實效。,4,、由頻跳所帶來的閥門及管道振顫可能會破壞焊接材料和系統(tǒng)上其他設(shè)備。,5,、由于安全閥在頻跳時無法達(dá)到需要的排放量,系統(tǒng)壓力有可能 繼續(xù)升壓并超過最大允許工作壓力。,安全閥發(fā)生拒動故障造成的危害,1,、閥門整定壓力過高。,2,、閥門內(nèi)落入大量雜質(zhì)從而使閥瓣座和導(dǎo)套間卡死或摩擦力過大。,3,、彈簧之間夾入雜物使彈簧無法被正常壓縮。,4,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在起跳過程中受阻。,5,排氣管道沒有被可靠支撐或由
6、于管道受熱膨脹移位從而對閥體產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力,導(dǎo)致閥體內(nèi)機構(gòu)發(fā)生偏心而卡死。,安全閥,不回座或回座比過大故障分析,1,、閥門整定壓力過高。,2,、閥門內(nèi)落入大量雜質(zhì)從而使閥瓣座和導(dǎo)套間卡死或摩擦力過大。,3,、彈簧之間夾入雜物使彈簧無法被正常壓縮。,4,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在起跳過程中受阻。,5,排氣管道沒有被可靠支撐或由于管道受熱膨脹移位從而對閥體產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力,導(dǎo)致閥體內(nèi)機構(gòu)發(fā)生偏心而卡死。,安全閥,不回座或回座比過大故障分析,6,、彈簧之間夾入雜物從而使彈簧被正常壓縮后無法恢復(fù)。,7,、由于對閥門排放時的排放反力計算不足,從而在排放時閥體受力扭曲損壞內(nèi)
7、部 零件導(dǎo)致卡死。,8,、閥桿螺母(位于閥桿頂端)的定位銷脫落。在閥門排放時由于振動使該螺母下 滑使閥桿組件回落受阻。,9,、由于彈簧壓緊螺栓的鎖緊螺母松脫,在閥門排放時由于振動時彈簧壓緊螺栓松 動上滑導(dǎo)致閥門的設(shè)定起跳值不斷減小。,安全閥,不回座或回座比過大故障分析,10,、閥門安裝不當(dāng),使閥門垂直度超過極限范圍(正負(fù)一度)從而使閥桿組件在回落過程中受阻。,11,、閥門的密封面中有雜質(zhì),造成閥門無法正常關(guān)閉。,12,、鎖緊螺母沒有鎖緊,由于管道震動下環(huán)向上運動,上平面高于密封面,閥門回座時無法密封。,安全閥運行中發(fā)生泄漏的原因,1,、疏水盤內(nèi)是否有蒸汽或積水?,2,、排氣管是否溫度過高?,3
8、,、消音器是否有蒸汽冒出?,4,、檢查閥門各疏水管的溫度,判斷是否是疏水母管上其他閥門返回的蒸汽,以免造成誤判。,5,、運行壓力是否過高?,6,、閥門整定壓力與設(shè)備正常工作壓力太接近,以致密封面比壓力過低。當(dāng)閥門受震動 或介質(zhì)壓力波動時更容易發(fā)生泄漏。應(yīng)根據(jù)設(shè)備情況對整定壓力進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。,安全閥運行中發(fā)生泄漏的原因,7,、臟物落到密封面上?可使用提升扳手將閥門開啟幾次,把臟物沖去。,8,、由于裝配不當(dāng)或管道載荷等原因,使零件的同軸度遭到破壞,應(yīng)重新裝配或排除 管道附加的載荷。,9,、密封面損傷。應(yīng)根據(jù)損傷程度,采用研磨或車削后研磨的方法加以修復(fù)。,10,、彈簧松馳從而使整定壓力降低并引起閥
9、門泄漏??赡苁怯捎诟邷鼗蚋g等原因所造成。應(yīng)根據(jù)原因采取更換彈簧,,安裝錯誤導(dǎo)致安全閥損壞,鐵銹導(dǎo)致安全閥泄露,Customer:,Yulian,Power Plant#1,Address:,Gongyi,Henan Province China,Installation location:S.H.O,安裝位置:過熱器,S/N:BY94421 EBV,維修序列號:,BY94421,Time:OCT 16 2006,時間:,2006.10.16,發(fā)現(xiàn)在管道中有很多鐵銹(見附圖),閥門解體后檢查所有主要零件,如球芯及閥座組件,幸好所有的零件都沒有問題,發(fā)現(xiàn)最大的問題是管道的條件實在太糟了,導(dǎo)致泄露
10、的原因是由此造成的。,某電廠,2,號機組主蒸汽管道 爆裂事故,某電廠,2300MW,工程,2,號機組主蒸汽管道(材質(zhì),P91,)于,2006,年,10,月,31,日,21,時,10,分調(diào)試階段鍋爐嚴(yán)密性試驗及安全門整定時爆裂,爆裂位置位于約,17m,標(biāo)高汽機房內(nèi)立管上,裂口沿立管縱向分布、長約,900mm,、呈脆斷特征,裂口端部距最近焊口約,2m,。爆裂造成,2,死,1,傷(均為民工)。爆裂時主汽參數(shù)為,13.36MPa,、,483,,為,2,號爐,2006,年,10,月,17,日首次點火后最高參數(shù)。,2,號機組主蒸汽管道由中國水利電力物資上海公司供貨,其所供爆裂管同批管道共,9,根,采購于常州新能鋼管公司,而常州新能鋼管公司又采購于天津,SMANT,公司,天津,SMANT,公司情況正在調(diào)查。根據(jù)質(zhì)保文件,該批管道的制造商為美國,SMANT TUBES,(,SMT,),而該批管道的質(zhì)保文件有明顯偽造嫌疑。,中國水利電力物資上海公司已建議青海華電大通發(fā)電有限公司對其所供,SMANT,的主汽、熱段管道全部更換,新?lián)Q管道由中國水利電力物資上海公司組織供貨。,