單軌小車電機(jī)和減速機(jī)墜落.doc
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單軌小車電機(jī)和減速機(jī)墜落 2003年9月19日下午,**車間單梁5噸電動(dòng)葫蘆(設(shè)備號(hào)211-001,機(jī)號(hào)1659,96年8月出廠,97年2月投入使用)在正常使用中,單軌小車電機(jī)和減速機(jī)墜落(約9米高),造成電機(jī)和減速箱損毀報(bào)廢?,F(xiàn)報(bào)告如下: 一.事故經(jīng)過(guò) 9月19日下午2:40時(shí)左右,**車間鈑金組大數(shù)控沖床操作工楊某,操作該設(shè)備,把一疊200件SC-300LF外箱后板(長(zhǎng)1554mm、寬579mm、厚0.5/件,重約300kg)從Aries45Ⅱ型中數(shù)控沖床旁的存放區(qū)吊到大數(shù)控沖床旁。(在他使用前有人使用過(guò)該設(shè)備,但移動(dòng)距離近)楊某右手拿起重機(jī)的控制盒,左手扶著鋼絲繩,沿車間軸向前行至大數(shù)控沖床前,準(zhǔn)備橫向移動(dòng)至大數(shù)控沖床作業(yè)區(qū),將物料吊往工裝臺(tái)上(當(dāng)時(shí)楊某站在主通道面向大數(shù)控沖床,被吊物在其前約1米距離)。忽然單軌小車電機(jī)和減速機(jī)發(fā)生墜落。楊某立刻報(bào)班組和車間。車間、綜合科、設(shè)備科的相關(guān)人員先后趕到現(xiàn)場(chǎng),查看從高處墜下的小車電機(jī)和減速機(jī)。所幸的是,此次事故未有造成人員傷害。 二.事故分析 ⑴墜下的電機(jī)接線盒損壞,外殼開裂。 ⑵現(xiàn)場(chǎng)有多顆螺栓,有多顆螺絲,其中有三顆長(zhǎng)螺絲(約為M880),一顆有斷裂痕,其裂口較平滑,無(wú)變形,判斷是剪斷所為。另兩顆螺絲較完整,無(wú)變形,但螺母松脫,近螺桿部有磨損痕,長(zhǎng)度約15mm。這痕跡表明螺絲與孔有較大的間隙,螺絲與孔產(chǎn)生磨擦造成磨損。 ⑶減速機(jī)構(gòu)齒輪無(wú)損傷,軸系無(wú)變形,內(nèi)有小許黃油。主傳動(dòng)軸承碎裂成多塊碎片,暴露的鋼球呈現(xiàn)淺褚色,減速箱軸承孔有幾處壓痕,孔沿有四分之一開裂。從表面壓痕分析是軸承碎片所為。 ⑷小車主動(dòng)輪軛板上有四個(gè)減速機(jī)固定螺絲孔,上部?jī)蓚€(gè)孔的螺絲松脫落,下部?jī)蓚€(gè)螺絲孔留有斷裂的螺絲。 從以上情況分析,小車電機(jī)和減速機(jī)墜下的原因可能是: 在墜下前,小車電機(jī)和減速機(jī)已是松動(dòng)的,當(dāng)進(jìn)行橫向移動(dòng)時(shí),要移動(dòng)較遠(yuǎn)的距離,由于小車電機(jī)和減速機(jī)吊掛較重的物體,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),小車電機(jī)和減速機(jī)產(chǎn)生振動(dòng),使與小車軛板連接的螺絲受振動(dòng)產(chǎn)生軸竄動(dòng)移位,上部螺母與螺絲松脫。由于電機(jī)是小車運(yùn)行的主動(dòng)力,在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)向上的力,加上固定螺絲的松脫,使齒輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)與被動(dòng)輪不完全分離,并被卡住。減速機(jī)是兩級(jí)減速,前級(jí)扭力較大,由于后級(jí)卡住而使扭力增大造成下部的螺紋斷裂而使小車電機(jī)和減速機(jī)墜下。 三.原因分析 ⑴此次事件是在工人沒(méi)有違反有關(guān)操作規(guī)程的的情況下,由于設(shè)備本身存在不安全狀態(tài)(小車電機(jī)和減速機(jī)螺絲松脫),所以在工作中發(fā)生墜落。設(shè)備存在的不安全因素是事故的直接原固。 ⑵該設(shè)備是特種設(shè)備,在維護(hù)保養(yǎng)上外包是無(wú)可非議的行為,但在每次維修中沒(méi)有維修項(xiàng)目清單,沒(méi)有落實(shí)人員跟進(jìn),沒(méi)有維護(hù)驗(yàn)收,是引起這次事件的主要原因。 ⑶設(shè)備在開動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)(特別是特種設(shè)備),但要求一名新工人(本工種工齡只有6個(gè)月),進(jìn)行檢查是不可能的,車間與設(shè)備科這方面又沒(méi)有一個(gè)互動(dòng)的機(jī)制,造成頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳,給維護(hù)保養(yǎng)造成極大的漏洞。特種設(shè)備沒(méi)有進(jìn)行定期的專項(xiàng)檢查,使設(shè)備得不到良好的維護(hù),是這次事故的間接原因。 四.防范措施 綜合管理科接到報(bào)告后,立即查看現(xiàn)場(chǎng),組織有關(guān)人員分析調(diào)查,召開了事故分析會(huì),按照四不放原則特制定以下防范措施: 1.廠區(qū)的兩臺(tái)單梁橋式起重機(jī)都應(yīng)加裝檢修平臺(tái),由設(shè)備科主要負(fù)責(zé),車間協(xié)助,要求于11月底完成; 2.特種設(shè)備的委外檢修、保養(yǎng),應(yīng)重新確定維護(hù)單位的項(xiàng)業(yè)資格,制定維護(hù)、保養(yǎng)的操作程序,完善作業(yè)清單制度。 3.各車間近期應(yīng)對(duì)所用的設(shè)備進(jìn)行一次全面的檢查和保養(yǎng)維護(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 4.車間嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備設(shè)施管理責(zé)任,加強(qiáng)對(duì)工人的培訓(xùn)學(xué)習(xí),按責(zé)任分工實(shí)施日常的檢查、維修、反饋,嚴(yán)格執(zhí)行考核制度,杜絕只用不管的狀況。 5.**車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各崗位人員的安全教育,提高員工的安全防范意識(shí)。 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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