電氣跨接 案例分析.doc
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案例一: 鋼筋偏位案例分析 一、案例概況: 連云港項目1#樓裙房一層結(jié)構(gòu)混凝土澆筑完成后,于20XX年9月26日發(fā)現(xiàn)X1軸\XB軸處的樓梯柱有兩根主筋偏位70mm,即主筋保護層偏大70mm,判定為一般不符合項。 二、原因分析: 在澆筑一層結(jié)構(gòu)混凝土過程中,現(xiàn)場鋼筋看護人員未及時將樓梯柱鋼筋調(diào)整到設(shè)計位置。 三、采取的措施: 將樓梯柱偏位的鋼筋,按照六分之一的曲線度調(diào)整至設(shè)計位置,并在偏位鋼筋旁綁扎一根同規(guī)格、型號的鋼筋,綁扎的鋼筋處于設(shè)計位置,下端位于柱根部并設(shè)置彎錨,上端與偏位鋼筋綁扎并滿足搭接長度。 四、事故問責(zé): 此為不符合項,為現(xiàn)場鋼筋看護人員看護不到位以及現(xiàn)場施工管理人員管理不到位,未能及時將偏位鋼筋糾正。對看護鋼筋人員進行經(jīng)濟處罰,對現(xiàn)場值班管理人員進行批評教育。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 在混凝土澆筑過程中,現(xiàn)場管理人員要監(jiān)督鋼筋看護人員及時將偏位鋼筋調(diào)整。 六、可采取的預(yù)防措施: 在混凝土澆筑前,將柱鋼筋采用定位箍筋固定,以免混凝土澆筑過程中產(chǎn)生偏位。 案例二: 混凝土表面缺陷案例分析 一、 案例概況: 連云港項目一期車庫1~26軸線墻柱梁板混凝土于20XX年9月21日澆筑完成后,至9月23日拆除高低跨吊模后,發(fā)現(xiàn)有兩處孔洞,判定為一般不符合項。 二、原因分析: 由于高低跨外墻為吊模,混凝土振搗不密實和漏振。 三、采取的措施: 將孔洞周邊松散混凝土鑿處干凈并清理,澆水濕潤后采用比結(jié)構(gòu)混凝土高一強度等級的混凝土(C35P6)澆筑密實,并澆水養(yǎng)護。 四、事故問責(zé): 此不符合項,為現(xiàn)場混凝土振搗人員疏忽所致,已對振搗人員進行經(jīng)濟處罰,對現(xiàn)場值班管理人員進行批評教育。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 在混凝土澆筑過程中,現(xiàn)場管理人員要監(jiān)督混凝土振搗人員不得漏振。 六、可采取的預(yù)防措施: 在混凝土澆筑過程前,對混凝土施工人員進行交底,了解重點及難點部位的施工,在混凝土澆筑過程中,現(xiàn)場管理人員要監(jiān)督混凝土振搗人員不得漏振。 案例三: 混凝土外形尺寸偏差案例分析 一、案例概況: 連云港項目3#樓二層混凝土澆筑完成后,于20XX年10月26日發(fā)現(xiàn),樓梯梯段施工縫以下的踏步尺寸有嚴(yán)重偏差。判定為一般不合格品。 二、原因分析: 在澆筑二層結(jié)構(gòu)混凝土過程中,樓梯踏步模板發(fā)生變形。 三、采取的措施: 將樓梯梯段施工縫以下的踏步混凝土破除并清理干凈,在接縫位置處鑿毛,重新支設(shè)樓梯模板,與上層結(jié)構(gòu)混凝土同時澆筑。 四、事故問責(zé): 此不符合項,為現(xiàn)場模板看護人員看護不到位以及現(xiàn)場施工管理人員管理不到位,未能及時將偏位模板糾正。對看護模板人員進行經(jīng)濟處罰,對現(xiàn)場值班管理人員進行批評教育。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 在混凝土澆筑過程中,現(xiàn)場管理人員要監(jiān)督模板看護人員及時將偏位模板調(diào)整到位。 六、可采取的預(yù)防措施: 在混凝土澆筑前,將樓梯模板支設(shè)牢固,以免混凝土澆筑過程中產(chǎn)生偏位。 案例四: 鋼筋電渣壓力焊接頭偏心案例分析 一、案例概況: 連云港項目3#樓十六層剪力墻暗柱鋼筋于20XX年3月31日焊接完成,經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),有7根鋼筋電渣壓力焊接頭上下鋼筋偏心,判定為一般不合格品。 二、原因分析: 鋼筋端部扭曲不直,在夾具中不正或傾斜。 三、采取的措施: 將鋼筋接頭割除,并將此鋼筋端部不直部分割除,重新施焊。 四、事故問責(zé): 此不符合項,為現(xiàn)場鋼筋焊接人員焊接不到位,未能將端部不直的鋼筋進行割除處理。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):加強對焊接施工的質(zhì)量要求。 六、可采取的預(yù)防措施: 在電渣壓力焊施工人員焊接過程中,要求焊接人員對端頭不直的鋼筋進行調(diào)直處理后,再行施焊。 案例五: 鋼筋變形案例分析 一、案例概況: 上海核工院核電研發(fā)設(shè)計中心樓改擴建項目基坑圍護第二道支撐拆除后,于2008年8月26日發(fā)現(xiàn)地下二層北面部分墻體鋼筋彎曲變形嚴(yán)重,判定為一般不符合項。 二、原因分析: 在基坑圍護第二道支撐梁拆除過程中,拆除掉下的混凝土塊將鋼筋砸變形,以及鎬機履帶碾壓鋼筋所致。 三、采取的措施: 將變形鋼筋調(diào)整后,在其附近種植同規(guī)格、型號的鋼筋進行補強。 四、事故問責(zé): 此為不符合項,為破除分包單位未對鋼筋進行保護所致,已對破除分包單位進行處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 在圍護結(jié)構(gòu)拆除過程中,要對已完成的成品進行保護。 六、可采取的預(yù)防措施: 在圍護結(jié)構(gòu)拆除前,要求破除分包單位采用廢舊模板對鋼筋進行保護,并要求鎬機操作人員不得碾壓鋼筋。 案例六: 混凝土澆筑麻面案例分析 一、案例概況: 20XX年11月19日,萬源項目在13#樓地下室外墻拆模時混凝土表面出現(xiàn)缺漿和許多小凹坑與麻點,形成粗糙面,影響外表美觀,但無鋼筋外露現(xiàn)象。 二、原因分析: 2.1模板表面粗糙或粘附有水泥漿渣等雜物未清理干凈,或清理不徹底,拆模時混凝土表面被粘壞。 2.2木模板未澆水濕潤或濕潤不夠,混凝土構(gòu)件表面的水被吸去,使混凝土失水過多,而出現(xiàn)麻面。 2.3模板拼縫不嚴(yán),局部漏漿,使混凝土表面沿模板縫位置出現(xiàn)麻面。 2.4模板隔離劑涂刷不勻,或局部漏刷或隔離劑變質(zhì)失效,拆模時混凝土表面與模板粘結(jié),造成麻面。 2.5混凝土未振搗密實,氣泡未排出,停留在模板表面形成麻點。 2.6拆模過早,使混凝土表面的水泥漿粘再模板上,也會產(chǎn)生麻面。 三、采取的措施: 應(yīng)在麻面部分澆水充分濕潤后,用原混凝土配合比砂漿,將麻面抹平,使顏色一致。修補完后,應(yīng)用草席進行保濕養(yǎng)護。 四、事故問責(zé)任: 經(jīng)過項目部核實,混凝土表面出現(xiàn)蜂窩麻面現(xiàn)象是由于混凝土施工人員振搗不密實所制,項目部對出現(xiàn)的問題再次對班組進行了問題糾正交底。并對混凝土班長進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 加強混凝土值班制度,指導(dǎo)現(xiàn)場的施工人員正確的振搗,收平等。 六、可采取的預(yù)防措施: 6.1模板表面應(yīng)清理干凈,不得粘有干硬水泥砂漿等雜物。 6.2澆筑混凝土前,模板應(yīng)澆水充分濕潤,并清理干凈。 6.3模板拼縫應(yīng)嚴(yán)密,如有縫隙,應(yīng)用海綿條、模板條子堵嚴(yán)。 6.4模板隔離劑應(yīng)選用長效的,涂刷要均勻,并防止漏刷。 6.5混凝土應(yīng)分層均勻振搗密實,嚴(yán)防漏振,每層混凝土均應(yīng)振搗至排除氣泡為止。 6.6拆模不應(yīng)過早。 案例七: 混凝土澆筑露筋案例分析 一、案例概況: 20XX年12月29日,萬源項目在14#樓八層樓梯間外墻拆模時鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的箍筋裸露在表面,沒有被混凝土包裹。 二、原因分析: 2.1澆筑混凝土?xí)r,鋼筋保護層墊塊位移,或墊塊太少甚至漏放,致使鋼筋下墜或位移緊貼在模板面外露。 2.2結(jié)構(gòu)、構(gòu)件截面小,鋼筋過密,石子卡在鋼筋上,使用水泥砂漿不能充滿鋼筋的周圍,造成露筋。 2.3混凝土保護層太小或保護層處混凝土漏振,或振搗棒撞擊鋼筋或踩踏鋼筋,使鋼筋位移,造成露筋。 三、采取的措施: 3.1對表面露筋,刷洗干凈后,用1:2或1:1.25水泥砂漿將露筋部位抹平整,并認(rèn)真養(yǎng)護。 3.2如露筋較深,應(yīng)將薄弱混凝土和突出的顆粒鑿去,洗刷干凈后,用比原來高一強度等級的細(xì)石混凝土填塞壓實,并認(rèn)真養(yǎng)護。 四、事故問責(zé)任: 經(jīng)過項目部核實,混鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的箍筋裸露在表面,沒有被混凝土包裹。是鋼筋班組沒按要求放置墊塊,使混凝土保護層減小,從而導(dǎo)致露筋,為了嚴(yán)肅工程質(zhì)量,貫徹誰施工誰負(fù)責(zé)的原則對勞務(wù)公司進行了適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 加強鋼筋的驗收制度,及班組互檢制度的落實。 六、可采取的預(yù)防措施: 6.1澆筑混凝土之前應(yīng)保證鋼筋位置和保護層厚度正確,并加強檢查。 6.2鋼筋密集時,應(yīng)選用適當(dāng)粒徑的石子。石子最大粒徑不得超過結(jié)構(gòu)截面最小尺寸的1/4,同時不得大于鋼筋凈距的3/4,截面較小鋼筋較密的部位,宜用細(xì)石混凝土澆筑。 案例八: 混凝土凹凸、膨脹案例分析 一、案例概況: 20XX年11月7日, 萬源項目14#樓二層西單元陽臺吊?;炷脸霈F(xiàn)脹模。 二、原因分析: 2.1澆筑吊?;炷吝^快,一次澆灌高度過高,振搗過度。 2.2吊模支架支撐不牢固或鋼度不夠,混凝土澆筑后局部產(chǎn)生較大的側(cè)向變形。 三、采取的措施: 3.1凡凹凸膨脹不影響結(jié)構(gòu)質(zhì)量時,只需進行局部剔鑿和修補處理后,用1:2或1:1.25水泥砂漿或原混凝土高一強度等級的細(xì)石混凝土進行修補。 四、事故問責(zé)任: 經(jīng)過項目部核實,14#樓二層西單元陽臺吊?;炷脸霈F(xiàn)脹模。是在澆筑混凝土?xí)r現(xiàn)場沒有木工值班,在澆筑出現(xiàn)問題時沒木工進行及時的修改。為貫徹誰施工誰負(fù)責(zé)的原則對民源勞務(wù)公司進行了適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 加強混凝土值班制度,做到出現(xiàn)小問題及時修正和整改。 六、可采取的預(yù)防措施: 6.1模板支架必須支撐在結(jié)實的地基上,并應(yīng)有足夠的支撐面積。 6.2混凝土澆筑前應(yīng)仔細(xì)檢查模板尺寸和位置是否正確,支撐是否牢固,穿墻螺栓是否鎖緊,發(fā)現(xiàn)松動,應(yīng)及時處理。 案例九: 電渣壓力焊接頭偏心、咬邊案例分析 一、案例概況: 20XX年12月5日, 萬源項目1#樓一層西單元墻柱鋼筋在敲掉焊包后出現(xiàn)接頭偏心、咬邊等現(xiàn)象 二、原因分析: 2.1鋼筋端部歪扭不直,在夾具中夾持不正或傾斜。 2.2頂壓時用力過大,使上鋼筋晃動和位移。 2.3焊后夾具過早放松,接頭未及冷卻,使上鋼筋傾斜。 2.4焊接時電流太大,鋼筋熔化過快 2.5上鋼筋端頭沒有壓入熔池中,或壓入深度不夠。 2.6停機太晚,通電時間過長。 三、采取的措施: 在焊包敲掉以后把出現(xiàn)偏心和咬邊的鋼筋切除,然后重新施焊。 四、事故問責(zé)任: 經(jīng)過項目部核實,1#樓一層西單元墻柱鋼筋在敲掉焊包后出現(xiàn)接頭偏心、咬邊等現(xiàn)象。是鋼筋焊工在中最容易出現(xiàn)的問題,教育工人在施工中一定要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行施工。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 加強過程中的監(jiān)控,使損失降到最小。 六、可采取的預(yù)防措施: 6.1鋼筋端部歪扭和不直部分在焊前應(yīng)采用氣割或矯正,端部歪扭的鋼筋不得焊接。 6.2兩鋼筋夾持于夾具內(nèi),上下應(yīng)同心;焊接過程中上鋼筋應(yīng)保持垂直和穩(wěn)定。 6.3鋼筋下送加壓時,頂壓力應(yīng)適當(dāng),不得過大。 6.4焊接完成后,不能立即卸下夾具,應(yīng)在停焊后約2分再卸下夾具,以免鋼筋傾斜。 案例十: 磚縫砂漿不飽滿.砂漿與磚粘結(jié)不良案例分析 一、案例概況: 20XX年3月21日,萬源項目在9#樓四層二結(jié)構(gòu)砌磚的過程中發(fā)現(xiàn)有堵墻砂漿不飽滿砂漿與磚粘結(jié)不良。 二、原因分析: 2.1用鋪漿法砌筑,有時因鋪漿過長,砌筑速度跟不上,砂漿中的水分被底磚吸收,使砌體上的磚層與砂漿失去粘結(jié)。 2.2用干的空心砌塊砌筑,使砂漿早期脫水而降低強度,且與磚的粘結(jié)力下降,而干轉(zhuǎn)表面的粉塵又起隔離作用,減弱了磚與砂漿層的粘結(jié)。 三、采取的措施: 為了嚴(yán)肅質(zhì)量責(zé)任制。把磚縫砂漿不飽滿的墻推倒,重新砌筑。 四、事故問責(zé)任: 經(jīng)過項目部探討,砌筑過程中出現(xiàn)砂漿不飽滿是因為工人在施工過程中不負(fù)責(zé)任的做法時砌筑出現(xiàn)的質(zhì)量問題,項目部貫徹誰施工誰負(fù)責(zé)的原則對勞務(wù)公司做出相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 加強過程中的監(jiān)控,做到有問題及時糾正,及時整改。 六、可采取的預(yù)防措施: 6.1改進砌筑方法,不宜采取鋪漿法。 6.2當(dāng)采用鋪漿法砌筑時,必須控制鋪漿的長度,一般氣溫情況下不得超過750mm,當(dāng)施工期間氣溫超過30度時,不得超過500mm。 6.3燒結(jié)磚多空嚴(yán)禁用干轉(zhuǎn)砌墻。砌筑前1~2d應(yīng)將磚澆濕,使砌筑時燒結(jié)普通磚和多孔磚的含水率達到10%~15%。 l 案例十一: 鋼筋跑位事故案例分析 一、工程概況: 上海張江項目,位于上海市浦東新區(qū)牛頓路400號原七一一研究所大院內(nèi)。本工程北面為七一一研究所綜合廠房,南面祖沖之路,西面為鄰上海雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司,東邊牛頓路,總建筑面積13412.1m2(地下2362.3m2;地上11049.8m2)。由地下一層車庫和地上六層的主樓組成,框架結(jié)構(gòu),地下車庫外墻為剪力墻。主樓最高處高23.4m(含女兒墻高0.60m)。 二、問題描述: 時間:20XX年8月2日巡查發(fā)現(xiàn) 地點:地下室南段頂板 描述:在8月2日地下室南段頂板混凝土澆筑過程中發(fā)現(xiàn)南側(cè)施工段一層柱鋼筋偏位。包括10根柱子里的64根鋼筋均存在有偏位現(xiàn)象,其中有5根柱子里的鋼筋偏位較嚴(yán)重,在3cm左右(模板邊線外),其余柱子里的鋼筋偏位較輕,在2cm以內(nèi)(模板邊線內(nèi))。 偏位鋼筋具體位置如下: C/7軸5根(北側(cè)) C/8軸6根(西側(cè)) 6-7/B軸7根(南側(cè)3根,東側(cè)4根) 6/B軸5根(北側(cè)) 6/A軸12根(南側(cè)1根,東側(cè)6根,北側(cè)5根) 5/A軸12根 4/C軸4根(南側(cè)4根) 3/C軸4根(南側(cè)4根) 2/A軸4根(西側(cè)2根,東側(cè)2根) 1/B軸5根(西側(cè)2根,東側(cè)3根) 三、原因分析: 直接原因:鋼筋綁扎完畢后未采取電焊、墊塊等有效措施固定柱鋼筋,導(dǎo)致混凝土澆筑過程中柱鋼筋跑位嚴(yán)重。 間接原因:質(zhì)檢人員經(jīng)驗不足,未及時發(fā)現(xiàn)下步施工作業(yè)中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并在事前采取有效措施進行控制。 四、采取的措施: 1.將未被氣焊烤過的柱跑位鋼筋進行冷彎處理,嚴(yán)重的將柱下混凝土鑿出5公分再進行冷彎處理。 2.對被氣焊考過比較嚴(yán)重的鋼筋用同別級費料鋼筋進行加固,水平段長6D,豎直段長33D。 五、事故問責(zé): 該事故責(zé)任分布: 1.施工技術(shù)方案中未對柱鋼筋綁扎方法進行明確。 2.質(zhì)檢人員現(xiàn)場巡檢不到位,未事前發(fā)現(xiàn)問題并提出整改。 3.施工員在混凝土澆筑過程中未及時發(fā)現(xiàn)鋼筋偏位并糾正。 六、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 施工過程中質(zhì)量事前控制工作還需進一步加強,細(xì)化各種保證措施,對下步施工可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題提前考慮,采取有效手段保障工程質(zhì)量。 七、可采取的預(yù)防措施: 施工前期要求施工人員嚴(yán)格按照圖紙施工,并在澆筑混凝土之前,安排專人逐個檢查柱鋼筋,并用電焊將柱鋼筋焊在梁鋼筋上,防止混凝土澆筑導(dǎo)致柱鋼筋跑位。 l 案例十二: 混凝土裂縫事故案例分析 一、工程概況: 上海張江項目,位于上海市浦東新區(qū)牛頓路400號原七一一研究所大院內(nèi)。本工程北面為七一一研究所綜合廠房,南面祖沖之路,西面為鄰上海雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司,東邊牛頓路,總建筑面積13412.1m2(地下2362.3m2;地上11049.8m2)。由地下一層車庫和地上六層的主樓組成,框架結(jié)構(gòu),地下車庫外墻為剪力墻。主樓最高處高23.4m(含女兒墻高0.60m)。 二、問題描述: 時間:20XX年8月29 地點:地下室南段頂板 描述:地下室墻身模板拆除后,發(fā)現(xiàn)部分墻身混凝土存在裂縫現(xiàn)象。 三、原因分析: 1.直接原因: (1)地下室墻體混凝土澆筑過程中未合理安排澆筑順序; (2)施工人員未嚴(yán)格按操作規(guī)程致使混凝土振搗不足。 2.間接原因: (1)施工員對現(xiàn)場澆筑過程控制不嚴(yán); 四、采取的措施: 1.表面寬度不大于0.1 mm且無深進的裂縫,可不做處理或只進行表面處理。 2.縫寬大于0.1mm的深進或貫穿性裂縫,采用灌水泥漿或環(huán)氧樹脂漿液方法進行裂縫修補;對較嚴(yán)重的裂縫,應(yīng)將剝落酥松部分鑿去,加焊鋼絲網(wǎng)后,重新澆筑膨脹混凝土,并做好表面的防水處理。 五、事故問責(zé): 該事故責(zé)任分布: 1.施工技術(shù)交底中未對澆筑順序和人員操作規(guī)程作明確要求。 2.施工員經(jīng)驗不足,未采取有效措施控制澆筑進程合理化。 六、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 1.技術(shù)先行 技術(shù)是質(zhì)量管理的第一保障,應(yīng)在施工方案中合理安排施工流程,明確各班組施工任務(wù),對各種操作規(guī)程交底清晰明確。 2.過程控制 改變質(zhì)量管理模式,變事后控制為過程控制。嚴(yán)格施工過程質(zhì)量控制,降低質(zhì)量事故發(fā)生率,提高質(zhì)量管理效率,節(jié)約質(zhì)量管理成本。 七、可采取的預(yù)防措施: 在澆筑混凝土之前,應(yīng)根據(jù)天氣、現(xiàn)場、結(jié)構(gòu)等各方面情況做好混凝土澆筑技術(shù)交底,合理安排澆筑順序,同時要振搗密實,確?;炷翝仓^程中不出現(xiàn)施工冷縫;另外嚴(yán)格控制混凝土的配合比,選擇級配良好的石子,減小空隙率。 案例十三: 電氣跨接事故案例分析 一、事故經(jīng)過 20XX年8月16日上午,上海張江項目技術(shù)人員到工地檢查地上一層南段電氣管線預(yù)埋完成情況,發(fā)現(xiàn)部分管線電氣跨接不符合要求(見附圖1,采用焊接,未按技術(shù)員要求用專用接地線跨接),經(jīng)詢問水電班長,系個人擅自做主,未按專業(yè)技術(shù)交底、國家相關(guān)規(guī)范要求施工,我項目部及時對水電班組進行教育,因及時發(fā)現(xiàn),未對土建施工造成影響。 二、事故原因: 1.直接原因:水電班組未按技術(shù)員的書面技術(shù)交底記錄進行施工。 2.間接原因:專業(yè)管理人員巡視不足,未仔細(xì)檢查,監(jiān)管不力。 三、采取的措施:我項目部有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)問題后,立即暫停了下一步工序,并現(xiàn)場監(jiān)管,監(jiān)督實施,安排專業(yè)工人按照規(guī)范及技術(shù)交底要求,使用了專用接地線、接地卡進行電氣跨接(見附圖2)。因施工前材料已準(zhǔn)備到位,及時進行了整改并達到設(shè)計和規(guī)范要求,未對隱蔽造成影響。 四、事故問責(zé): 1.對水電班組進行教育,此次事故系操作責(zé)任事故,明確要求水電專業(yè)現(xiàn)場施工人員必須按照技術(shù)交底進行施工,施工中遇到不明確的情況,必須立即停止施工,并及時聯(lián)系專業(yè)技術(shù)管理人員,待得到明確答復(fù)后再進行施工。 2.對項目部有關(guān)專業(yè)技術(shù)管理人員提出批評,并加大現(xiàn)場監(jiān)管力度,杜絕相關(guān)事故再次發(fā)生。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): (1)加強管理人員的崗前培訓(xùn)和日常培訓(xùn),并按照公司新的管理體系要求,明確責(zé)任到人的方針; (2)對作業(yè)班組的工人加強技術(shù)培訓(xùn),崗位教育,增強工人的責(zé)任心。 (3)提高并加強現(xiàn)場監(jiān)管力度、巡視力度,技術(shù)交底更趨明細(xì)化。 六、可采取的預(yù)防措施: (1)交底時認(rèn)真講解具體事宜和要求,明確相關(guān)責(zé)任,對容易出現(xiàn)問題的節(jié)點進行重點講解。 (2)現(xiàn)場及時專業(yè)技術(shù)管理人員及時跟進監(jiān)督、指導(dǎo)。 (3)提前審核圖紙,發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計、業(yè)主溝通,盡量避免返工和浪費的現(xiàn)象。 附圖一: 附圖二: 案例十四: 模板支撐系統(tǒng)下沉事故案例分析 一、事故經(jīng)過: 某單層廠房工程,建筑面積為1000㎡左右的。在施工至車間頂板澆注混凝土?xí)r,在澆注過程中由于模板整體下沉150mm左右,該頂板全部報廢,重新支模二次澆注。 二、事故原因分析: 1.模板豎向支撐下部雖然通鋪了木架板,可是木架板下的是失陷性相當(dāng)嚴(yán)重的回填土。 2.回填時考慮了模板豎向支撐受力,嚴(yán)格控制了回填質(zhì)量。但是沒有考慮砼施工前模板澆水,及砼自身泌水。 3.所有水把木架板下的回填土完全侵泡,回填土不能承受施工荷載,及砼本身荷載。 三、采取的措施: 二次澆注時,把所有支撐受力在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撐滿綁掃地桿,傳力到地梁上,施工時注意模板澆水濕潤的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水過多。 四、事故問責(zé): 1.技術(shù)員對支撐的計算不足,對現(xiàn)場實際情況了解不清楚。 2.施工員在施工過程中未及時發(fā)現(xiàn)問題,未能及時的停止繼續(xù)澆筑。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 支撐系統(tǒng)搭設(shè)完畢,應(yīng)組織相關(guān)人員驗收;混凝土澆筑前檢查支撐安全可靠性。 六、可采取的預(yù)防措施: 加強技術(shù)人員的責(zé)任心,加強施工過程的控制。 案例十五: 混凝土蜂窩、麻面案例分析 一、事故經(jīng)過 某工程為一棟帶車庫的居民樓,在施工地下車庫底板及上返梁時,拆除模板后,發(fā)現(xiàn)多處蜂窩和麻面,影響混凝土的整體性和表觀質(zhì)量,存在多處滲漏水隱患,此次質(zhì)量事故的主要問題現(xiàn)場表現(xiàn)形式為: 1.外墻上返梁根部漏振后出現(xiàn)蜂窩和孔洞; 2.多處墻面出現(xiàn)接槎部位麻面嚴(yán)重; 3.混凝土收面成型后表面觀感極差; 4.外墻外側(cè)鋼筋保護層太小; 5.拆模過早,止水螺桿松動,柱角發(fā)生掉角; 二、事故原因分析 1.直接原因: (1)對項目部技術(shù)交底的認(rèn)識和理解不足; (2)施工隊自身實力不強; (3)混凝土操作工人不知道混凝土澆筑的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn); 2.間接原因:盲目澆筑,項目部管理不嚴(yán)。 三、采取的措施 1.7天后對蜂窩和孔洞部位進行人工剔鑿,剔鑿?fù)戤吅笥酶邏核疀_洗浮漿,沖洗干凈后再用比原強度高一級的細(xì)石混凝土澆灌密實; 2.對麻面的后澆混凝土墻根采用聚合物砂漿進行二次抹面修補; 3.局部脹模位置用磨光機進行機械打磨平整; 4.木工的平面偏差在7天以后進行人工剔鑿平整并且不得漏筋; 四、事故問責(zé): 1.勞務(wù)隊施工水平有限,是這次事故的主要責(zé)任人。 2.項目部管理不足,對施工現(xiàn)場檢查不嚴(yán),項目部施工員失職。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn): 混凝土澆筑時,項目部及勞務(wù)隊管理人員應(yīng)該加強管理及過程監(jiān)控。 六、可采取的預(yù)防措施: 1.項目部及勞務(wù)分包隊混凝土管理人員到現(xiàn)場全程跟蹤振搗混凝土的過程,否則不予開盤; 2.混凝土振搗工人進行操作時必須服從管理人員的指揮; 3.柱子及側(cè)墻混凝土澆筑時根部應(yīng)先澆筑3~5cm砂漿; l 案例十六: 混凝土受凍或養(yǎng)護溫度過低案例分析 一、案例概括: 某工程為三層磚混結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓蓋,縱墻承重、灰土基礎(chǔ)。施工后于當(dāng)年10月澆灌二層樓蓋混凝土。全部主體結(jié)構(gòu)于第二年1 月完工。在4月間進行裝修工程時,發(fā)現(xiàn)各層大梁均有斜裂縫。其現(xiàn)象:裂縫多為斜向,傾角50°~60°,且多發(fā)生在 300mm的鋼箍間距內(nèi)。近梁中部為豎向裂縫斜裂縫兩端密集,中部稀少(值得注意的是在縱筋截斷處都有斜裂縫);其沿梁高度方向的位置較多地在中和軸以下,個別貫通梁高。 裂縫寬度在梁端附近約0.5~1.2mm,近跨中約 0.1~0.5mm;裂縫深度一般小于1/3,個別的兩端穿通;裂縫數(shù)量每根梁少則4根,多則22根,一般為10~15根。 二、事故分析及原因: 施工原因:澆灌二層梁板時,未采用專門養(yǎng)護措施,澆灌后2h就在板面鋪腳手板、堆放磚塊進行砌墻。11月初澆灌三層現(xiàn)澆板時,室內(nèi)溫度為0~1°C,未采取保溫措施。根據(jù)試驗資料, 混凝土在21d后的強度只達28d理論強度值的 42.5%,一個月后才達到52%。因此混凝土早期受凍是這起質(zhì)量事故的重要原因。另外,混凝土的水泥用量偏低(只有210kg/m3,略少于 225kg/m3的最低值)也是因素之一。 設(shè)計原因:其一是箍筋間距過大?!痘炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》7.2.7條規(guī)定,“當(dāng)梁高為500mm 且V﹥0.07fcbh0時,梁中箍筋的最大間距為 200mm?!倍竟こ坦拷铋g距卻為300mm,這就是斜裂縫多發(fā)生在箍筋之間的原因。其二是縱筋在梁跨中間截斷《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》6.1.5條規(guī)定,“縱向受拉鋼筋不宜在受拉區(qū)截斷”。而本工程梁中部分縱向受拉鋼筋在跨中截斷,截斷處都出現(xiàn)斜裂縫,這說明受拉鋼筋對梁截面的抗剪能力起到一定作用,也說明規(guī)范的規(guī)定是最適合的。比較施工和設(shè)計原因,顯然可見,施工中混凝土早期受凍是產(chǎn)生本工程質(zhì)量事故的主要原因。 三、事故加固方案 由于梁上有大量斜裂縫,很容易發(fā)生脆性截面破壞,引起梁的斷裂,故必須進行加固。加固方案是在原大梁外包一U形截面梁,該梁按承 受原來梁的的全部彎矩和剪力進行設(shè)計,并在U形截面梁的端部沿墻設(shè)置鋼筋混凝土柱和基礎(chǔ),作為加固梁的支承。 四、事故問責(zé):施工過程中項目部管理人員未能采取有效的防凍措施,已對技術(shù)員和施工人員進行一定的經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):各工序環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及工序銜接。 六、可采取的預(yù)防措施:加強對各工序環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,根據(jù)現(xiàn)場情況制定有效施工方案。 l 案例十七: 混凝土初期收縮案例分析 一、案例概括: 某辦公樓為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。在達到預(yù)定混凝土強度拆除樓板模板時,發(fā)現(xiàn)板上有無數(shù)走向不規(guī)則的微細(xì)裂紋。裂縫寬0.05~0.15mm,有時上下貫通,但其總體特征是板上裂紋多于板下裂紋。查得施工時的氣象條件是:上午9時氣溫13°C, 風(fēng)速7m/s,相對濕度40%;中午溫度15°C,風(fēng)速13m/s(最大瞬時風(fēng)速達18m/s),相對濕度 29%;下午5時溫度11°C,風(fēng)速11m/s,相對濕度39%。灌注混凝土就是在這種非常干燥的條件下進行的。 二、事故分析及原因: 由于異常干燥加上強風(fēng)影響,故使得混凝土在凝結(jié)后不久即出現(xiàn)裂紋。根據(jù)有關(guān)資料記載:當(dāng)風(fēng)速為16m/s時,混凝土的蒸發(fā)速度為無風(fēng)時的4倍;當(dāng)相對濕度10%時,混凝土的蒸發(fā)速度為相對濕度90%時的9倍以上。根據(jù)這些參數(shù)推算,本工程在上述氣象條件下的蒸發(fā)速度可達通常條件的8~10倍。因此,可以認(rèn)為與大氣接觸的樓板上面受干燥空氣和強風(fēng)的影響成為產(chǎn)生較多失水收縮裂紋的主因,而曾受模板保護的樓板下面這種失水收縮裂紋會比較少一點。經(jīng)過對灌注樓板是預(yù)留的試塊和對樓板承載能力進行試驗,均能達到設(shè)計要求。這說明具有失水收縮的混凝土初期裂紋對樓板的承載力并無影響。 三、采取措施:為了建筑物的耐久性,應(yīng)使用樹脂注入法進行補強。 四、事故問責(zé):混凝土施工完成后,養(yǎng)護不到位,對施工員進行了警告,并對勞務(wù)公司進行了一定的經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):識別環(huán)境因素對工程質(zhì)量的影響。 六、可采取的預(yù)防措施:根據(jù)當(dāng)天的施工環(huán)境制定相應(yīng)的施工措施,加強對施工半成品的保護。 案例十八: 混凝土質(zhì)量缺陷案例分析 一、案例概括: 某劇場挑臺平面和柱截面配筋。在14根鋼筋混凝土柱子中有13根有嚴(yán)重的 蜂窩現(xiàn)象。具體情況是:柱全部側(cè)面面積142m2,蜂窩面積有7.41 m2,占5.2%;其中最嚴(yán)重的是K4, 僅蜂窩中露筋面積就有0.56 m2。露筋位置在地面 以上1m處,正是鋼筋的搭接部位。 二、事故原因分析: 混凝土灌注高度太高。7m多高的柱子在模板上未留灌注混凝土的洞口,傾倒混凝土?xí)r未用串筒、留管等設(shè)施,違反施工驗收規(guī)范中關(guān)于“混凝土自由傾落高度不宜超過2m”及“柱子分段 灌注高度不應(yīng)大于3.0m”的規(guī)定,使混凝土在灌注過程中已有離析現(xiàn)象。灌注混凝土厚度太厚,搗固要求不嚴(yán)。 施工時未用振搗棒,而采用6m長的木桿搗固,并且錯誤地規(guī)定每次灌注厚度以一車混凝土為準(zhǔn)(約厚40cm), 灌注后搗固30下即可。此規(guī)定違反了施工驗收規(guī)范中關(guān)于“柱子灌注厚度不得超過20cm”的界限。 柱子鋼筋搭接處的設(shè)計凈距太小,只有31~37.5mm,小于設(shè)計規(guī)范規(guī)定柱縱筋凈距應(yīng)≥50mm的要求。實際上有的露筋處凈距為0或10mm。 三、采取的措施:剔除全部蜂窩四周的松散混凝土;用濕麻袋塞在鑿剔面上,經(jīng)24h使混凝土濕透厚度至少40~50mm;按照蜂窩尺寸支以有喇叭口的模板;灌注加有早強劑的C30(舊混凝土為 C20)豆石混凝土;養(yǎng)護14晝夜;拆模后將喇叭口上的混凝土鑿除。除以上補強措施外,還應(yīng)對柱 進行超聲波探傷,查明是否還有隱患。 四、事故問責(zé):施工技術(shù)交底不完整,未能根據(jù)現(xiàn)場情況合理編制施工方案。施工過程中為能按照施工規(guī)范進行施工,對技術(shù)、施工人員和勞務(wù)公司進行了經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):對鋼筋綁扎施工及混凝土施工重點、難點分析,加強施工質(zhì)量驗收,制定相應(yīng)的施工措施。 六、可采取的預(yù)防措施:根據(jù)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場的分部分項工程進行質(zhì)量驗收,對不符合項進行整改。加強落實自檢、互檢、交接檢制度,根據(jù)工程質(zhì)量要求及施工工藝,制定相應(yīng)施工方案,用方案指導(dǎo)施工。 l 案例十九: 混凝土受腐蝕案例分析 一、案例概括: 某旅館的某區(qū)為一6層兩跨連續(xù)梁的現(xiàn)澆鋼筋混凝土內(nèi)框架結(jié)構(gòu),上鋪預(yù)應(yīng)力空心樓板, 房屋四周的底層和二層為490mm厚承重磚墻, 二層以上為370mm厚承重磚墻。全樓底層5.0m 高,用作餐館,底層以上層高3.60m,用作客房。 底層中間柱截面為圓形,直徑550mm,配置9根 直徑為22的二級鋼筋縱向受力鋼筋,¢6@200 箍筋。柱基礎(chǔ)的底面積為 3.50m×3.50m的單柱鋼筋混凝土階梯形基礎(chǔ); 四周承重墻為磚砌大放腳條形基礎(chǔ),底部寬度 1.60m,二者均以地基承載fk=180Kn/m2(持力 土層為粘性土),并考慮基礎(chǔ)寬、深度修正后的地基承載力設(shè)計值算得。該房屋的一層鋼筋混凝土工程在冬季進行施工, 為混凝土防凍而在澆筑混凝土?xí)r摻入了水泥用量3%的氯鹽。 該工程建成使用兩年后,某日,突然在底層餐廳A柱柱頂附近處,掉下一塊約40mm直徑的混凝土碎塊。為防止房屋倒塌,餐廳和旅館不得暫時停止?fàn)I業(yè),檢查事故原因。 在該建筑物的結(jié)構(gòu)設(shè)計中,對兩跨連續(xù) 梁施加于柱的荷載,均是按每跨50%的全部恒活荷載傳遞給柱估算的(另50%由承重墻承受),與理論上準(zhǔn)確的兩跨連續(xù)梁傳遞給柱的荷載相比,少算25%的荷重。 二、事故原因分析: 柱基礎(chǔ)和承重墻基礎(chǔ)雖均按fk=180Kn/m2設(shè)計, 但經(jīng)復(fù)核,兩側(cè)承重墻下條形基礎(chǔ)的計算沉降估 計45mm左右,顯然大于鋼筋混凝土柱下基礎(chǔ)的計算沉降量(估計在34mm左右)。雖然,他們間的 沉降差為11mm﹤0.002l=0.002×7000=14mm,是允許的;但是,由于支承連續(xù)梁的承重墻相對“軟” (沉降量相對大)。而支承連續(xù)梁的柱相對“硬” (沉降量相對?。率箻巧w荷載往柱的方向調(diào)整,使得中間柱實際承受的荷載比設(shè)計值大而兩側(cè)承重墻實際承受的荷載比設(shè)計值要小。(1)和(2)項累計,柱實際承受的荷載將比設(shè)計值要大得多。 柱雖按¢550圓形截面鋼筋混凝土受壓構(gòu)件設(shè)計,配置9根直徑為22的二級鋼筋縱向鋼 筋,AS=3421mm2,含鋼率1.44%,從截面承載力看是足夠的,但箍筋配置不合理,表現(xiàn)為箍筋截面過細(xì)、間距太大、未設(shè)置附加箍筋,也未按螺旋箍筋考慮,致使箍筋難以束縱向受壓力后的側(cè)向壓屈。 底層混凝土工程是在冬季施工的,混凝土在澆筑是摻加了氯鹽防凍劑,對混凝土有鹽污染作用,對混凝土中的鋼筋腐蝕起催化作用。實際上,從底層柱破壞處的鋼筋實況分析,縱向鋼筋和箍筋均已生銹,箍筋直徑原為¢6,銹后 實為¢5.2左右,截面損失率約為25%。如此細(xì) 又如此稀的箍筋難以承受柱端截面上9根直徑為22的二級鋼筋縱筋側(cè)向壓屈所產(chǎn)生的橫拉力, 起結(jié)果必然是箍筋在其最薄弱處斷裂,此斷裂后的混凝土保護層剝落,混凝土碎塊下掉。 三、采取措施:重新計算柱的承載力及配筋。通過設(shè)計單位重新設(shè)計整改。 四、事故問責(zé):設(shè)計計算存在問題,施工過程中添加劑未經(jīng)過設(shè)計單位審核,已對該工程項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人進行經(jīng)濟重罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):在施工過程中慎重選擇添加劑,工程變更必須經(jīng)過設(shè)計單位審核。 六、可采取的預(yù)防措施:在使用添加劑時,對添加劑的各項數(shù)據(jù)進行分析,分析對工程質(zhì)量的影響。施工過程中添加劑未必須經(jīng)過設(shè)計單位審核。 l 案例二十: 鋼筋配置不當(dāng)案例分析 一、案例概括: 某百貨大樓一層櫥窗上設(shè)置有挑出 1200mm通長現(xiàn)澆鋼筋混凝土雨篷。待到達混凝土設(shè)計 強度拆模時,突然發(fā)生從雨篷根部折斷的質(zhì)量事故,呈門簾狀。事故分析 二、原因分析:受力筋放錯了位置(離模板只有20mm)所致。原來受力筋按設(shè)計布置,鋼筋工綁扎好后就離開了。打混凝土前,一些“好心人”看到雨篷鋼筋浮擱在過梁箍筋上,受力筋又放在雨篷頂部(傳統(tǒng)的概念總以為受力筋就 放在構(gòu)件底面),就把受力筋臨時改放到過梁的箍筋里面,并貼著模板。 三、采取措施:重新植筋綁扎、澆筑混凝土。加強施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查。 四、事故問責(zé):澆筑混凝土?xí)r,現(xiàn)場人員沒有對受力筋位置進行檢查,于是發(fā)生上述事故,對質(zhì)量員、技術(shù)員、施工員和勞務(wù)公司進行了經(jīng)濟處罰。 五、應(yīng)吸取的教訓(xùn):加強現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查 六、可采取的預(yù)防措施:加強施工現(xiàn)場管理,澆筑混凝土前,對結(jié)構(gòu)重要部位進行嚴(yán)格檢查。班組進行自檢、互檢、交接檢,質(zhì)檢員對鋼筋施工進行驗收。澆筑混凝土?xí)r,施工現(xiàn)場必須有鋼筋班組人員跟蹤施工。- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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